一、本月主要工作内容
1、团队建设方面
点检管理人员来自各个区域,先前的工作理念和方式各不相同,亟待需要建立一个团结向上的团队并拥有创新能力的团队;提高全体成员的向心力、凝聚力。一个优秀的团队必须是拥有创新能力的团队,团队中的每个成员都习惯改变以适应环境不断发展变化的新的工作要求。
(1)从对每个点检管理员的关心做起呀和自己爱岗敬业的表率作用做起,让每个员工对工作充满热情和干劲。
(2)鼓励每个管理人员说出自己的想法,集思广益,确立点检管理今后发展的共同目标。
(3)利用班前班后的时间经常的和员工集合在一起,就像一家人一样,随便聊聊天啊,说说公司以后的发展啊,拉近彼此间的距离,共同促进公司的发展。
经过这段时间的共同努力,大家相互影响,并且能很好合作,共同追求把点检管理这项工作做好。
2、精细化管理
在对人员安排上抓住“精”和“细”两个字:“精”体现在工作安排部署上,应当做到
严密周到,凡事予则立,不予则废。在组织实施上,方法要灵活多样,分清步骤,根据下属的特点和特长安排工作,充分发挥每个人特长。安排对现场比较熟悉的员工组成点检管理组,安排对设备检修业务流程熟悉的组成检修管理组,安排对日常管理业务熟悉的成立管理组。“细”体现在运作上,事前详细考虑,多想几套方案,多考虑几种办法,多问几个为什么,从而优中选优,实施起来就会得心应手。与每位员工多些沟通交流,把他们的思与想引导到工作中;多些关心,以解除他们的后顾之忧;多些指导,避免工作中的差错和失误。
3、制度编制
为了实现对设备点检管理工作实现科学化,在设备点检管理成立以来编制了一系列管理制度,并严格推行,使以后的点检管理工作规范化制度化。
(1)为推行点检定修制提供管理依据,编制了《点检管理办法》、《设备隐患管理办法》、《日常维修工时任务管理办法》。
(2)为提高设备检修、维修管理水平,加强检修计划执行的严肃性,合理控制费用,通过搜集、查找相关资料,结合点检管理工作实际,编写、整理了《设备检修管理制度》、《设备备件外委修复管理办法》、《设备定(年)修计划管理制度》、《设备检修外委工程管理办法》和《土建外委修复管理办法》。
(3)通过查找搜集点检管理有关资料,在初步学习领会的基础上,填写整理《设备点检标准》、《设备维修技术标准》、《设备维修作业标准》、《给油脂标准》样表。
4、设备检修的组织安排
为加强设备日常检修和定修的管理,每月每周组织有关单位召开检修工作会议,制定铁、钢、轧各区定修计划。指挥协调铁、钢、轧和动力系统检修人员、车辆、设备及备品备件的分配和供应。克服检修工作中出现的各种困难,逐步提高设备的综合完好率,降低设备检修时间,提高设备开动率和设备定修项目完成率,确保设备投产初期的稳定运行。
炼铁区域共完成检修4次
(1)3月4日3#高炉:实际检修时间:27小时30分钟。本次检修共完成检修72项,自修29项,外委43项。机械新增加项目3项,消项2项,实际共完成53项。
(2)3月4日132烧结机:实际检修时间:20小时8分钟。本次检修完成检修37项,自修16项,外委21项,此次检修项目全部完成,无消、加项。
(3)3月18日二号系统:实际检修时间:9小时30分,完成检修39项
(4)3月23日3#烧结机:实际检修时间:13小时50分,完成检修40项炼钢区域共完成检修17次
(1)3月4日2#连铸:实际检修时间:7小时30分完成检修22项
(2)3月4日3#转炉:实际检修时间:7小时40分完成检修29项
(3)3月11日3#转炉:实际检修时间:5小时完成检修20项
(4)3月11日3#连铸:实际检修时间:5小时50分完成检修20项
(5)3月12日1#转炉:实际检修时间:4小时完成检修22项
(6)3月12日1#连铸:实际检修时间:5小时56分完成检修31项
(7)3月16日2#转炉:实际检修时间:5小时30分完成检修6项
(8)3月16日2#连铸:实际检修时间:6小时
(9)3月16日3#转炉:实际检修时间:6小时
(10)3月16日3#连铸:实际检修时间:5小时55分
(11)3月17日1#转炉:实际检修时间:3小时完成检修6项
(12)3月17日1#连铸:实际检修时间:6小时完成检修30项
(13)3月23日3#转炉:实际检修时间:6小时
(14)3月23日3#连铸:实际检修时间:6小时
(15)3月25日1#转炉:实际检修时间:4小时30分完成检修7项
(16)3月25日1#连铸:实际检修时间:5小时30分完成检修33项
(17)3月25日天车检修(加料跨180吨、渣跨西50吨、渣跨10吨)
实际检修时间:5小时40分完成检修5项
轧钢区域共完成检修6次
(1)3月4日1580:实际检修时间:12小时完成检修52项。
(2)3月11日1580:实际检修时间:11小时35分完成检修52项
(3)3月12日轧一:实际检修时间:10小时完成检修52项
(4)3月17日轧一:实际检修时间:4小时完成检修33项
(5)3月25日轧一:实际检修时间:5小时完成检修40项
(6)3月25日1580:实际检修时间:9小时30分动力区域共完成检修2次
实际检修时间:10小时完成检修52项
随各区域:1空压机实际检修时间:136小时(说明:二级转子返厂做动平衡导致检修时间加长)
本月共签订定修合同10个(炼铁),日常维修合同1个(动力),年度合同整理、准备签订6项,总共发生费用为1157800元,其中:定修发生费用为580600元,日常维修发生费用为577200元。因补签合同发生220xx0元,所以实际发生费用为937800元,
5、加强设备事故管理
设备管理的一项重要工作就是对设备事故的管理,明确设备事故管理程序。并根据三步放过的原则,及时组织有关单位对事故原因进行分析,制定预防措施。
三、机、电备件修复
1、机械类
(1)总结20xx年度至今遗留问题和编写20xx年年度合同计划;
(2)编写外委修复管理办法和修复流程。
(3)3#高炉修复让华航看现场报价,最终报价超原值30%,决定不修。
(4)整理《不锈钢生产准备》中备件问题,并最终交科长上报技术部林少田。
(5)联系沈重厂家11日到我厂看1580万向节时候能够修复,结果沈重不能修复。
(6)1580写卷小车减速机(行星减速机)原厂不休最后报新备件价格24000元(原值35000元),其他厂家也不能修复,最后要求车间报废,采购新备件。
(7)提出1580飞剪修复、连铸5B75-24辊子修复和轧一车床及刨床维修三项计划申请正在等领导批复。
(8)北京太福利和石家庄进博远预付款都没有提走,太福利来两次,一次没小的承兑票,一次不同意扣贴息现汇。
(9)1580热输出辊道辊和助卷辊修复已让合润生、丰南兴远和开平河东来看现场。
(10)发生费用:本月备件修复(机械类)共有2项发生费用,合计206000元。其中:连铸扇形段Φ140辊子修复(40根),48000元;连铸结晶器铜板修复,158000元。
2、电气类
本月共完成备件(电气)修复13项,总共发生费用367183元。其中:电机
维修9项,发生费用203183元;液压缸维修3项,发生费用114000元;变压器维修1项,发生费用50000元。
四、土建维修
本月土建维修共安排30余项,总共发生费用(概算)为178400元。其中炼铁区域6项,发生费用40500元;炼钢区域5项,发生费用32500元;轧钢区域5项,发生费用40500元;动力区域14项,发生费用464900元。其中有12项正在施工中,其余项目都已完工。
五、成本分析
本月共发生外委费用1909383元,因补签合同发生费用426000元,所以实际发生费用为1483383元。
本月点检管理外委费用指标为1300000元,与实际发生费用相对比,实际费用超出指标183383元,所以下月我们仍需在费用控制方面加大力度,争取将费用控制在指标范围内。
六、设备隐患项目的管理
在检查基础上,整理隐患项目汇总表,根据项目的复杂程度分类处理。对重点复杂项目,查阅技术资料,与点检人员分析讨论,如132烧结台车隐患问题,132烧结制粒减速机隐患问题反复沟通,提出改善解决的基本方案,对3#烧结主抽风机振动大问题,提出了检测振动值、预防处理的建议。
七、设备点检工作的监督检查
为促进点检管理工作的提高,铁区、钢区点检站工作实际情况进行了检查与交流,了解运作中需解决的问题。同时,对点检管理四大标准编制的进展情况、132烧结台车隐患整改方案落实、132烧结制粒减速机隐患整改方案落实、3#连铸结晶器漏水预防改进措施落实情况予以关注。