高模量AC一20沥青混凝土在泰赣高速的应用 蓝能金,李文星 (江西省高速公路投资集团有限责任公司赣州管理中心,江西赣州341000) 摘要:随着交通量增加和重载车辆增多,沥青路面的病害越来越突出。为降低造价,提高质量, 对普通沥青混凝土掺加高模量剂后各项指标进行分析研究,发现高模量沥青混凝土,不但成本低 于改性沥青混凝土,而且路面质量要比常规改性沥青混凝土好。 关键词:沥青路面;高模量沥青混凝土;外参剂;车辙 U 刖 昌 能够减少路面结构的变形,延缓车辙的产生,改善 路面的疲劳f生能,延长路面的使用寿命【”。 高模量沥青混合料具有良好的高温抗车辙性 能.近年来在我国得到了广泛的应用。泰赣高速在 日常运营过程中,由于重车多,爬坡速度慢,车流量 大,加上有lOkm长上、下坡,导致路面发生了坑槽、 车辙等不同程度破坏。为改善这一状况,决定在大 广高速泰赣段路面养护维修工程技改项目中运用 高模量沥青混合料,通过将普通70#沥青与广东银 禧公司生产的筑路王RK300高模量剂进行参配, 1 高模量沥青混合料材料组成 AC一20高模量沥青混合料所用集料为新余市 采石场所产优质石灰岩,矿粉为泰和县上田镇振实 建材厂所生产,沥青为普通70#石油沥青,碎石和 沥青的各项指标均满足规范回要求,外参剂为筑路 王RK300,用量为0.3%,各项指标见表1。 表1高模量外参剂RK300各项指标 比重g/cm3 形成高模量AC一20沥青混合料,该混合料使用在 中面层,厚度为6cm。大广高速泰赣段路面专项工 程LS3标具体位于K2964+750一K2983+754(双向), 项目开工于2014年9月,完工于2015年1月,原 嚣(190 ̄C, ̄-' fL 备注 路面为改性AC一13沥青混凝土+改性AC一25沥青 混凝土,技改前部分车辙病害4cm~5era厚,改造后 的路面采用改性AC一13沥青混凝土+普通高模量 AC一20沥青混凝土,自2015年交工验收至今两年 多来,该技术改造路段未出现车辙病害.明显降低 了车辙病害的出现。高模量沥青混凝土的应用,有 2高模量沥青混合料生产配合比 项目中采用的生产配合比符合工程级配要求 的规范要求,矿料每个筛孔通过率与江西天驰高速 科技有限公司设计的目标配合比偏差在规范允许 效降低了工程的造价,提高了路面的质量,预防了 车辙等病害的提前出现。 高模量沥青混凝土是一种整体模量较高、抗疲 劳l生能良好的路面材料。高模量沥青混凝土的使用 范围内,详细见下表2: 作者简介: ̄(1987一 ),男,江西于都人,长安大学本科毕业,助理工程师,主要从事项目管理工作。 ・68・ 表2 AC一20高模量沥青混合料级配数据 3试验室标准拌和工艺 (1)依据合成级配,确定各规格矿料所占混合 料百分比。 (2)高模量AC一20沥青混合料室内拌和顺序、 时间及温度。见表3: 表3 RK300室内试验工艺 (3)根据以上试验条件,可测试车辙试验、马歇 尔试验、浸水马歇尔试验、冻融劈裂试验、小梁弯曲 试验。 (4)试验工艺操作事项 ①按照设计级配每种矿料所占百分比称料,防 止称错矿料,导致级配出现错误: ②材料投放顺序、加热温度、拌和时间一定要 按照表中RK系列产品室内试验工艺进行: ③用0~300 ̄C温度计对烘箱温度进行校准,检 查烘箱的加热温度是否与设定温度一致,反之应调 节烘箱温度。如果加热温度不符合要求,直接会影 响RK高模量沥青混合料性能试验结果: ④沥青拌和锅加热设定温度1 85 ̄C,沥青混合 料拌和后,出料温度不低于160 ̄C,为防止沥青混合 料在拌和锅内出现离析等情况。应将加热过后的小 铲在拌和锅内上下翻动。使拌和锅内的沥青混合料 粗细均匀; ⑤注意对沥青混合料时间成型温度的控制,试 件成型温度为155oC一165oC。低于155oC,应继续在 烘箱中加热。温度到达要求方可制作试件。 4高模量沥青混合料拌合楼生产 拌fl:l T.艺及注意事项 4.1工艺流程 RK高模量沥青混合料拌合楼生产拌和工艺, 见表4: 表4 RK高模量沥青混合料生产拌和工艺 4.2生产工艺注意事项 (1)RK沥青混凝土生产要严格按照工艺实施、 确保拌和时间充分,使RK均匀分散在沥青混合料 中,严格控制每个环节温度; (2)生产过程中如果RK采用人工投放,事先对 员工进行培训,投人过多、过少、或是忘记投放RK, 影响RK高模量沥青混凝土质量。所以,一般安排 2~3人投料: (3)如在北方进入冬季施工,沥青混合料出厂 温度适当提高到180%。 5高模量沥青混合料现场摊铺碾 压工艺及注意事项 (1)RK高模量沥青混合料现场碾压工艺,钢 轮、胶轮碾压工艺要符合规范[2】要求。 (2)RK高模量沥青混合料现场碾压工艺注意 事项 ①初压应在紧跟摊铺机后碾压,并保持较短的 初压区长度,以尽快使表面压实,减少热量散失。对 摊铺后初始压实度较大,经实践证明采用振动压路 机或轮胎压路机直接碾压无严重推移而有良好效 果时,可免去初压直接进入复压工序。碾压时应将 压路机的驱动轮面向摊铺机,从外侧向中心碾压. 在超高路段则由低向高碾压,在坡道上应将驱动轮 从低处向高处碾压。初压后应检查平整度、路拱。有 ・69・ 严重缺陷时进行修整乃至返工: ②复压应紧跟在初压后进行,并应符合下列要 求:复压应紧跟在初压后开始,且不得随意停顿。压 路机碾压段的总长度应尽量缩短,通常不超过 单位代表、施工单位代表、筑路王RK300技术代表 共同见证,由试验室工作人员在沥青混凝土运输车 上取样,对本次所拌高模量AC一20沥青混合料进行 性能检测,检测数据如表4: 按70℃、0.7MPa进行了车辙试验,结果表明, 7O℃、0.7MPa下动稳定度为12583次/am(表1),满 r足沥青混合料配合比设计检验指标中车辙试验动 稳定度《7000次/mm的要求.高模量沥青混合料大 60m~80m。采用不同型号的压路机组合碾压时宜安 排每一台压路机作全幅碾压。防止不同部位的压实 度不均匀。高模量沥青混凝土的复压宜优先采用重 型的轮胎压路机进行搓揉碾压.以增加密水性,其 总质量《25t,吨位不足时宜附加重物,使每一个轮 胎的压力《15kN.冷态时的轮胎充气压力《 0.55Mpa,轮胎发热后N 0.6MPa.且各个轮胎的气压 大体相同。相邻碾压带应重叠1/3~1/2的碾压轮宽 度,碾压至要求的压实度为止。振动压路机的振动 频率宜为35Hz一50Hz,振幅宜为0.3ram~0.8mm。层 厚较大时选用高频率大振幅,以产生较大的激振 力,厚度较薄时采用高频率低振幅,以防止集料破 碎。相邻碾压带重叠宽度为100mm~200ram。振动压 路机折返时应先停止振动。对路面边缘、加宽及港 湾式停车带等大型压路机难于碾压的部位.宜采用 小型振动压路机或振动夯板作补充碾压: ③直接铺筑在半刚性基层上的高模量沥青混 凝土的终压应采用胶轮压路机。终压应紧接在复压 后进行,采用胶轮压路机碾压不宜少于2遍.至无 明显轮迹为止: ④下卧层为沥青混凝土的高模量沥青混凝土 施工碾压时,终压应紧接在复压后进行,如经复压 后已无明显轮迹时可免去终压。终压可选用双轮钢 筒式压路机或关闭振动的振动压路机碾压不宜少 于2遍,至无明显轮迹为止: ⑤碾压轮在碾压过程中应保持清洁。有混合料 沾轮应立即清除。对钢轮可涂刷隔离剂或防粘结 剂,但严禁刷柴油。当采用向碾压轮喷水(可添加少 量表面活性剂)的方式时.必须严格控制喷水量且成 雾状,不得漫流,以防混合料降温过快。轮胎压路机 开始碾压阶段,可适当烘烤、涂刷少量隔离剂或防 粘结剂,也可少量喷水.并先到高温区碾压使轮胎 尽快升温。之后停止洒水。轮胎压路机轮胎外围宜 加设围裙保温。 6项目应用效果及检验情况 6.1高温稳定性 在大广高速泰赣段路面养护维修工程中,监理 ・70・ 大提升了路面的高温稳定性。 表5沥青混合料车辙试验数据 车辙试验检测数据表明.使用RK300可以使沥 青混合料的动稳定度达万次以上.大大提升了沥青 路面的强度、抗变形能力、抗剪切能力。解决了因路 面抗变形、抗剪切能力差而引起的路面车辙、拥抱、 裂纹等病害问题。 6.2残留马歇尔稳定度试验 试验室现场取样制备马歇尔试件。按规程进行 了高模量AC一20沥青混合料浸水马歇尔试验,试验 结果见浸水马歇尔试验结果(表6).其残留稳定度 为96.7%,满足沥青混合料配合比设计检验指标中 马歇尔残留稳定度不小于85%的要求。 表6沥青混合料马歇尔试验数据 雄0.1ram 6.3高模量沥青混合料与改性沥青混合料各项指 标对比 失 mm )麓 定度(%)强 儿 (v/o)、譬 £) 7项目造价分析 8结语 7.1沥青替代费 高模量沥青混合料技术。是以高模量剂为外掺 用普通沥青就能代替SBS改性沥青。SBS有离 剂的外掺直投式改性沥青混合料技术。本文所用高 晰问题,储存时需要加热、搅拌,升温时间长;使用 模量剂为广东银禧公司生产的筑路王RK300。特点 RK+普通沥青不需要防离晰.节省燃料费约5元~ 是:不需要先对沥青进行改性,直接在拌和楼将 15元/t沥青砼。同时不需要沥青改性相关设备,节 RK300外掺剂与普通沥青、矿料拌和,生产出指标 省该设备折旧费用 全部符合JTG_F40—2004《公路沥青路面施工技术 以本项目为,从江西物资公司采购改性沥青约 规范》要求的沥青混合料。 4200元/t,普通沥青约3000元/t,运距为从南昌到汤 文章通过结合大广高速泰赣段路面养护维修 村收费站。按市场行情这算,单单沥青替代费能节 工程项目,针对该高速公路10km长上、下坡在重载 约1200: ̄w/t,而且不用自己购买沥青改性设备.不 交通下容易出现车辙等病害,对其中面层采用高模 用自己制作改性沥青。需要多少沥青可以按需要采 量AC一20沥青混凝土进行路面结构层改造。从工程 购,减少中间仓储环节。 实际效果来看,高模量AC一20的运用,不但降低了 7.2节约养护经费 工程造价,还提高了路面的抗车辙病害效果。 路面采用普通沥青砼技术维修,经常发生今年 维修了明年又出现问题的情况,高模量沥青混凝土 参考文献: [1】沙爱民,周庆华,杨琴.高模量沥青混凝土材料组成设计方 比SBS改性沥青路面寿命延长2年以上,减少维修 法[J].长安大学学报(自然科学版).2009(3):1-5. 次数。从而节约养护成本。 【2】JTG F40-2004,公路沥青路面施工技术规范【S]. 上接第67页) 合料的成型速度; [4]陈士轩,孙术学,李红.纤维微表处混合料配合比设计及路 (3)水泥用量的变化对于路用性能有明显的提 用性能研究[J】.公路交通科技(应用技术版),2016,12(01): 升作用。通过湿轮磨耗试验,选取浸水时间为lh和 144—147. 7d分析不同水泥用量下的湿轮磨损值,试验表明水 [5】李能富,曹晓凤,张秀梅,钱璞.纤维微表处可拌和时间的影 泥用量的增加可以提升微表处混合料的抗磨能力. 响因素分析[J】.交通标准化,201 1,(01):86—88. 但增加到一定程度后趋势就不明显,综合考虑选取 『6高丹盈,61胡良叽严克兵,宋帅奇.水泥用量对塑性混凝土强 度的影响[J].水利水电技术,2008,(09):56—58.【2017—08— 水泥用量为2%: 29].DOI:10.13928/j.enki.wrahe.2008.09.019 (4)综上混合料拌和时间、混合料的凝结力、混 [7】谢旭剑.水泥用量对混凝土强度及耐久性能的影响规律研 合料的抗磨能力三个性能指标的最佳水泥用量.综 究tO1.南昌大学,2016. 合考虑到水泥用量节约原则。最终确定水泥用量 【8】段宝清微表处预防性养护技术在某高速公路的应用和效 2%作为工程实践中的最佳用量。 果评价[D】.兰州大学,2015. 参考文献: [9】王四巍,李小超,李杨,高丹盈.膨润土及水泥用量对塑性混 【1】廖小春,喻宝金.水泥用量对纤维微表处混合料性能的影 凝土变形及破坏特征的影响[J/OL].硅酸盐学报,2014,42 响分析[J].公路,2017,62(07):29—32. f01):33—37 【2】姚晓光,张然,罗要飞.纤维微表处施工性能影响分析及对 [10】张吉松,赵颖华,蒋治鑫.低水泥用量超高性能混凝土力 比研究[J].石油沥青,2015,29(03):24—30. 学性能及微结构试验【J】.大连海事大学学报,2017,43(02): [3】李素贤.甘肃地区纤维微表处的适用性研究[D】.长安大学, 】23-】28. 2009. ・71・