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巷道顶板岩层 深孔预裂爆破在冲击地压防治中的应用

来源:个人技术集锦
巷道顶板岩层 深孔预裂爆破在冲击地压防治中的应用 杨建业(江苏徐矿能源股份有限公司,江苏徐州221613) 摘要:本文通过对具有强冲击危险的92206掘进工作面采用顶板深孔预裂爆破的方式进行冲击地压防治与研究, 通过数据对比,得出顶板深孔预裂爆破可有效防治冲击地压。 关键词:冲击地压;顶板深孔预裂爆破;掘进工作面 中图分类号:F406.3;TD324 文献标志码:B 文章编号:1008-0155(2017)12—0139-01 1工作面概况 承载7煤煤柱区集中应力。通过对工作面顶板进 92206掘进工作面位于三河尖煤矿南二9煤 行深孔预裂爆破,使顶板岩层松动,防止因顶板悬 采区,工作面上方7煤工作面已回采完毕,9煤平 顶过大产生较高的超前应力集中及破断过程中的 均煤厚2.6m左右,煤层倾角10。一17。,直接顶为 强烈动载,从而形成冲击危险。 细砂岩,厚24.4m,同时也是7煤底板,92206工作 2.1运输巷顶板深孔预裂爆破 面设计面长180m,走向长约500m。 运输巷顶板深孔爆破预裂钻孔布置参数见 2深孔预裂爆破布置 表1。 由于7煤、9煤之间存在坚硬顶板,且该顶板 表1 运输巷顶板爆破孔参数 编号 位置 巷遵夹角cc,。 水平面夹角p/o 孔深 装药激 装药长度/m l 巷道下帮 20.5 lO 30 30kg 1O 2 巷道一匕帮 8 17 30 3ol嘻 l0 2.2轨道巷顶板深孔爆破 表2。 轨道巷顶板深孔爆破预裂钻孔布置参数见 表2轨道巷顶板爆破孔参数 编号 位簧 巷道夹角 水平面夹角 孔深 装药避 装药长度 l 巷道下帮 8 l3 30 30kg 1O 2 巷道 l:帮 8 l7 30 3okg 10 3顶板深孔预裂爆破参数及程序 卷水泥药卷捆绑在一起;黄泥药卷长0.2m,直径约 深孔预裂爆破所用炸药为煤矿许用乳化炸 0.04m。,水泥药卷的作用为抵抗和反射爆炸应力 药,形状为筒状,采用防静电塑料壳包装,规格为 波,爆炸时产生少量位移,以缓冲和降低爆炸应力 长0.3m,直径0.06m,单筒炸药重量为0.85kg,每 波;黄泥在爆炸时通过自身产生大量位移、压缩能 简炸药之间采用连接套进行连接。起爆方式为电 够使爆炸应力波急速衰减,而爆破孔外端重复的 雷管引爆导爆索,导爆索引爆乳化炸药。为增加 刚一塑结构又再次降低爆炸应力波。经过多次试 爆破概率,在乳化炸药中布置两根导爆索,然后每 验,刚一塑一刚一塑的封孔结构相比其他封孔结 间隔3m用长0.1m小段导爆索连接乳化炸药和长 构效果更好,杜绝了冲孔事故的发生,爆破后,外 导爆索。电雷管选用毫秒延期电雷管,起爆器采 端黄泥封孔结构基本能完好无损,避免了爆破对 用MFB一100型电容式发爆器,导爆索选用煤矿许 巷道帮部吊挂的风袋、电缆造成损伤。 用防水抗拉导爆索。封孔结构为刚一塑一刚一塑 4冲击矿压防治效果 结构的封孔方式,即水泥一黄泥一水泥一黄泥的 在工作面掘进期间,工作面附近共监测到微 封孔结构。水泥药卷长0.25m,直径约0.04m,每4 震600余次,实施顶板深孔爆破预裂后,未出现超 过1 X 105J能量危险矿震,巷道掘进期间矿震时序 收稿日期:2017—05—11 规律见图1。 作者简介:杨建业(1981一),男,河北石家庄市人,毕 由上图可以看出,实施顶板预裂爆破后,矿震 业于中国矿业大学,本科学历,助理工程师,现在江苏徐矿 能量维持在较低水平,除在煤柱区以及大断层区 能源股份有限公司工作。 域震动个数较多外, (下转第150页) 139 综合以上分析,虽然方案一初期开拓工程量 为监测巷道变形情况,共布置测点19个,历经 稍大,工业场地分成两块,管理分散,但矿井平硐 1年6个月,观测30余次。以测点3为代表,顶板 开拓比斜井开拓在排水、提升、运输及作为安全通 共计下沉28mm,底鼓量75mln;其余点观测数据, 道方面优势更突出,系统更简单。因此,设计推荐 顶板下沉为0~30ram,底鼓量0~80ram。 方案一井田开拓方案。 4结论 文章通过分析影响井口及工业场地位置选择 的主要因素,提出了四个井位及工业场址方案,经 过综合分析,初选了林家田南侧场地和偏箐村东 侧场地两个备选方案,再结合井F开拓及可比基 建投资、可比运营费用等详细比选,最终确定偏箐 村东侧场地主、副平硐+林家田场地进、回风斜井 图4巷道2米深处注浆前后效果比对图 开拓方案。 从矿压观测曲线及巷道注浆效果对比图可以 看出,巷道治理范围内顶板下沉、底鼓已得到有效 参考文献: [1]GB50215—2015.煤炭工业矿井设计规范[S]. 控制,降低了巷道的变形速度,满足了矿井安全生 [2]张荣立,等.采矿工程设计手册[M].北京:煤炭工 产需要。 业出版社,2003. 3.2经营效益分析 [3]郭俊生.龙固矿井设计综述[J].煤炭工程,2011, 巷道采用锚锚注复合支护,合计成本为18000 43(7):1—3. 元/m,其中:锚锚带网注成本15000元/m,底板注 [4]阳泽平.小回沟煤矿工业场地位置及井田开拓方 浆加同成本3000 m,较前期采用架棚支护(含 式选择[J].煤炭工程,2014,46(8):8—11. 修复)减少了材料投入5000元/m以上;同时巷道 [5]郭志伟.龙山煤矿工业场地位置选择及井田开拓 变形量小,可减少维修人员4O人。 方案设计[J].煤炭工程,2014,46(9):l5一l6,19. 4结论 (责任编辑:陈文明) (1)动压破碎围岩巷道采用“顶帮锚锚带网注 +底板锚注加固”复合支护,能够改变 岩力学性 能,提高罔岩承载能力,整体支护效果较好,节约 了成本,促进了矿井安全高效生产。 (2)动压破碎围岩巷道采用“顶帮锚锚带网注 +底板锚注加固”复合支护,施工工艺流程简单, 施工设备均为常用设备,操作方便,具有可复制 性,可在类似巷道进行推广。 (责任编辑:陈文明) (上接第139页) 其他区域矿震个数维持在较低水平。说明巷道顶 0 30 6O∞l2。150 I80 210 240 270 300 330 360 390 420 450 时问<天) 板集聚的应力通过顶板深孔预裂卸压得到有效释 图3巷道表面位移监测(测点3) 放,减小了巷道围岩冲击危险性。 三酒尖{ 搿按计时瓣区障冲i5 母|伽 卿琶 撒5,…0 僻 ・崩t 戈黩・懿漂髓露 日期 图I 巷道掘进期间矿震时序规律 工作面掘进期间,未进行顶板预裂爆破前,运 对防冲起到了较为明显的作用,降低了工作面冲 输巷钻屑检测最大值为8.6kg,预裂爆破后,同样 击危险性。进行顶板预裂爆破后,现场煤炮个数 位置进行钻屑检测复检时,钻屑检测最大值为 明显减少,侧面反映出巷道应力集中程度进一步 3.4kg,通过前后数据对比可以看出,顶板预裂爆破 降低。 (责任编辑:陈文明) 150 

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