第1期 2014年1月 中国化工贸易 China Chemical Trade 熊 楚 加氢尾气压缩机改造及流程优化 孙祥忠 (中国石油辽河石化公司。辽宁盘锦 1 24022) 摘要:由于加氢脱酸装置尾气回收设施干气压缩机K一301脱液能力不足以及控制仪表不完善,压缩机K一301无法运行,经过改造后,2012年 12月20日投入使用,投用后,脱酸低压尾气、柴油低压尾气得以回收。后经过优化调整,将脱硫后尾气并入燃料气管网。回收利用;焦化汽油加氢装 置干气、减粘装置干气、催化汽油加氢装置干气引入尾气回收系统,并生产出优质燃料气。这一切得益于尾气压缩机的稳定运行,为了保证压缩机的长 周期运行,加氢一车间通过不断实践与努力、摸索出一套成熟的运行方案。 关键词:压缩机一改造尾气回收利用 长周期运行 、尾气压缩机的改造背景 加氢一车问有三套加氢装置,原加氢火炬系统排放的SO 每年达 2013年4月28日将焦化汽油加氢装置高分D一105干气、低分D一106 干气、塔顶回流罐D一109干气引入尾气回收设施D一301,每小时可以 到235吨以上。加氢火炬常年燃烧严重影响了公司环保排放指标和公 司形象,因此建设了一套尾气回收设施,处理加氢低压尾气,同时处 理减粘裂化装置裂解气,彻底解决加氢火炬常年燃烧的问题,回收干 气,减少SO 排放量,从而达到节能减排目的。加氢尾气回收项目由 大庆石化设计院设计,2009年4月22日加氢尾气回收设施项目立 项;2011年10月22日尾气回收设施投入使用。流程如下: 将柴油改质装置原料油缓冲罐干气、压缩污油罐干气、分馏塔顶 回流罐干气、脱酸分馏塔顶回流罐千气进入低压干气缓冲罐D一301, D一301干气经干气压缩机K一301升压后,进入千气分液罐D一302, 在D一302与脱酸高分气、低分气、改质高分气、低分气汇合脱液后, 再进入到干气脱硫塔T一301进行脱硫处理,脱硫后干气进入火炬系 统,经净化气柜收集后送入公司瓦斯管网,供各装置作为加热炉燃料 使用。贫液来自于净化车间,富液送回净化车间集中处理。 由于干气压缩机脱液能力不足以及控制仪表不完善,压缩机在运 行33小时后于2011年1O月24日泄漏停运,无法继续运行。 二、尾气压缩机改造项目实施及投用情况 干气压缩机K一301停运后,相关干气无法回收放空进入放空总 管。经过多部门认真分析研讨后对K一301进行技术改造,技术改造项 目如下:l、干气入口分液罐D一301增加自动脱液装置;2、压缩机二 级后分离器扩容更换,从O.04ma更换为2.19ma;3、压缩机远程停 机,停机按钮安装在ESD操作台上和DCS干气压缩机联锁逻辑图上; 4、安装压缩机机组在线监测系统。改造于2012年l1月完成,2012 年l2月20日尾气压缩机投入使用。投用后流程如下: 将柴油改质装置原料油缓冲罐D一101干气、改质压缩污油罐 D一307干气、改质分馏塔顶回流罐D一202干气、加氢脱酸装置低压分 离器D一104干气、分馏塔顶回流罐D一108干气;进入低压干气缓冲 罐D一301,D一301干气经干气压缩机K一301升压后,进入干气分液 罐D一302,在D一302与脱酸高分气、改质高分气、改质低分气汇合脱 液后,再进入到干气脱硫塔T一301进行脱硫处理,脱硫后干气进入火 炬系统。尾气压缩机投入运行后每小时可多回收干气600Nm3/h。 三、尾气回收系统流程优化 加氢尾气压缩机运行后,尾气回收设施转入正常生产。2013年加 氢一车间与生产运行处等部门采取多项措施优化尾气回收流程,回收 干气,节能减排。 1.脱硫后尾气并入燃料气管网,回收利用 尾气回收设施回收的清洁干气由于其轻组分含量高,热值较低, 同时组成变化较快,脱硫后干气进入火炬系统,造成浪费。加氢车间 通过优化操作,把脱硫后干气引入车间燃料气系统,作为脱酸、柴油 装置加热炉的燃料气使用,多余部分干气将进入公司天然气管网,供 其他装置使用。优化措施如下:①在保证脱酸装置、柴油改质装置合 理的氢分压及硫化氢纯度情况下,尽量减少高分废氢的排放量,达到 降低干气轻组分,提高干气热值的目的。②加强脱酸及柴油装置平稳 操作,特别是与尾气回收设施相关系统的操作,尽量使干气产量及组 成平稳。③加强脱酸两台加热炉的调整,做到勤调微调,使两台加热 炉出El温度满足工艺指标要求。④加强瓦斯分液罐巡检脱液。⑤加强 加热炉的巡检,注意两台加热炉的变化。从而使加热炉安全、平稳运 行。2013年3月6日将T一301脱硫后干气从放空总管切至瓦斯线网。 尾气回收设施每小时可以回收千气ll70 Nm。。 2.焦化汽油加氢装置干气引入尾气回收系统 WWW c 0州nedia C0 ̄n e 中国化工信息弼 回收干气335Nm3。 3.减粘装置干气引入尾气回收系统 2013年5月31日减粘干气引入尾气回收设施D一301,每小时可 以回收干气1000Nm。。 4.催化汽油加氢装置干气引入尾气回收系统 2013年lO月4O万吨,年催化汽油加氢装置开汽成功,为了回收 该装置千气,在催化汽油加氢装置至加氢尾气回收设施增加一流程, lO月26日将催化汽油加氢装置干气引入尾气回收设施D一301,每小 时可以回收干气521.92Nm。。 四、尾气回收压缩机长周期运行 2011年1O月加氢尾气压缩机K一301由于脱液能力不足以及控制 仪表不完善,压缩机K一301泄漏停用,无法继续运行。2012年12月 20 13改造后启动K一301,尾气回收设施转入正常生产。但是目前 K一301仪表设施不完善,干气带液量较大,带液较脏等问题影响尾气 压缩机的长周期运行。如果干气压缩机停运,低压干气将无法回收。 为了确保尾气压缩机K一301的长周期运行,车间主要采取了如下 措施:①K一301带液量较大,为了保证K一301长周期稳定运行,尽 快完成压缩机一、二级后分离器液位远程显示及报警设施的选型安装。 ②加强巡检,要求操作人员至少每小时对D一301、K一301一级后分液 罐、二级后分液罐巡检、脱液一次。③时刻对D一301液位进行监控, 同时根据液位情况增加液位报警。④由于干气带液较脏,D一301、 K一301一、二级后分液罐玻璃板液位计时常出现液位模糊不清,假液 位现象,及时清理玻璃板液位计。⑤优化调整脱酸装置、改质装置操 作,减少干气带液量。 五、尾气压缩机改造及流程优化创造的效益 由于尾气回收设施干气压缩机K一301脱液能力不足以及控制仪表 不完善,压缩机K一301无法运行,经过一系列改造后,2012年12月 20目投入使用,投用后,脱酸低压尾气、柴油低压尾气得以回收。后 经过一系列优化调整,将脱硫后尾气并入燃料气管网,回收利用;焦 化汽油加氢装置干气、减粘装置干气、催化汽油加氢装置干气引入尾 气回收系统,并生产出优质干气。这一切得益于尾气压缩机的稳定运 行,为了保证压缩机的长周期运行,加氢一车间通过不断实践与努力、 摸索出一套成熟的运行方案。 1.经济效益 2013年l0月26日根据公司安排40万吨/年的柴油加氢改质装 置停工,尾气停止进入尾气回收系统。由于各系统尾气的实际值要低 于设计值,同时各装置产出的干气变化较大,因此经济效益按尾气脱 硫塔入塔干气量计算。 每小时回收清洁燃料气l134Nm。,即l134 Nm。/h X O.89kg/ Nm =1009kg/h=1.009t/h 每年可回收清洁燃料气:1.O09t/h X 84o0h,y=8476t,y 每年创造效益:8476吨,年X 0.2169万元/吨=1838.44万元/年 2.社会效益 2.1减少辽河石化公司SO:排放量458吨/年,消灭加氢火炬,改 善公司周边的环境,消除异味,从而达到清洁生产、节能减排的目的, 提高公司整体管理水平和形象。 2.2延缓相关系统的硫化氢腐蚀,降低泄漏的风险及产生的危害。 2.3减少硫化氢对员工的伤害。 L,h ̄na Chemical Trade 1中国化工贸易1 369