煤矿现代化 2008年第5期 总第86期 煤矿用掘进机常见故障及处理方法 安徽恒源煤电股份有限公司 随着科技的发展,越来越多的煤矿采用掘进机进行巷道 毛玉虎郭涛 掘进,但限于使用者的文化素养及其它原因,掘进机在使用中 4 耙爪转动慢或者不转 (1)液压不够造成液压不够的原因有二:一是由于液压 并没有发挥出应有的优势,常常表现在故障频繁发生且不能 迅速的进行故障判断和处理,笔者结合多年的实践经验,以 MRH—S100型掘进机为例,对掘进机经常出现的故障进行原因 泵的效率降低;二是由于单联阀损坏或者溢流阀调整的压力 过低造成的。对于第一种原因造成的耙爪转动慢,可更换液压 分析并提出快速的处理方法,供大家参考。 1截割头不转动 (1)截割电动机过负荷、温度过高当截割负荷超过额定 值20%以上且持续时间超过10s,就会导致截割电动机快速 升温。当截割电动机温度超过170 ̄C时,定子绕组的热敏元件 通过转换发出指令讯号,继电器就动作,电磁开关箱信号显示 器的绿色灯亮,截割电动机停止运转。温度下降约3min后,电 动机能自动恢复运转。 (2)零部件损坏截割头轴承、伸缩部轴承、减速器轴承或 者齿轮损坏;花键套定位销脱落,导致花键套从花键轴上滑落 等都导致不能正常传递转动扭矩,因而导致截割头不动作。处 理的方法是更换损坏的零部件。 (3)截割电动机损坏用欧姆表检测电动机的绝缘电阻, 如果电阻小于O.2Mn以下,就可判定电机损坏;或者一启动 截割电机,便顶掉馈电开关,也可判定截割电机损坏。处理的 方法是更换截割电机。 2截割电动机转而滚筒不转 (1)电动机与减速器与滚筒的连接轴、销、键等严重磨损 电动机与对轮采用销子连接;对轮与减速器通过花键联接(对 轮的一端为花键套,花键轴为减速机的一轴);截割头减速机 的输出扭矩,通过内花键套传递到转动主轴;截割滚筒与输出 主轴通过内花键联接(输出主轴是花键轴,滚筒为花键套)。如 果任何一个销、轴、键磨损严重都会出现滚销子、滚轴、滚键的 现象,电动机的输出扭矩都不能传递到截割头,因而截割头不 转动.处理的方法是更换磨损严重的销、轴、键。 (2)减速机内部轴承或齿轮损坏故障原因及处理方法同 1.2。 3伸缩筒不动作 (1)伸缩液压缸故障故障原因有:①伸缩液压缸活塞杆弯 曲。②伸缩液压缸活塞串液。处理的方法是:更换伸缩油缸。 (2)截割头主轴弯曲或者花键扭曲拆卸截割头伸缩部, 检查截割头主轴、花键轴,发现弯曲或扭曲现象,应更换截割 头伸缩部。 (3)伸缩机构密封装置损坏由于压紧外毡圈压板的螺钉 松动后未能及时紧固,致使外毡圈座上的螺钉也松动,外毡圈 座和内毡圈座之间产生间隙。且伸缩筒前后反复滑动,使由两 半圆组成的内毡圈座的对口发生错牙、重叠,卡住了切割臂, 使之不能伸缩。处理的方法是拧下全部螺钉,重新对好内毡圈 座,上好压板并重新紧固内外毡圈螺钉,消除其问的间隙。 ・73・ 泵解决;对于第二种原因造成的耙爪转动慢,可通过调整溢流 阀的压力解决;如果单联切换阀故障,可更换单联阀来解决。 (2)液压马达泄漏大或内部损坏液压马达内部损坏、泄 漏大会造成液压马达功率降低,输出的扭矩及功率较小,因而 造成耙爪转动慢。处理的方法是更换新马达。 (3)液压马达连接内花键严重磨损马达与左耙爪减速器 通过花键联接,如果马达花键轴或者减速器输入轴的花键套 磨损严重,都不能正常地传递扭矩,导致耙爪转动慢或不转 动。处理的方法是更换马达或更换左耙爪减速器输人轴。 (4)左右耙爪相互碰撞主要原因是左右耙爪减速器中, 有一个减速器的内部齿轮滚轴磨损严重所致。处理的方法是 更换损坏的耙爪减速器。 5单耙爪转动 5.1左耙爪转,右耙爪不转 (1)原因是:①左耙爪输出轴磨损严重;②右耙爪减速器内 部的齿轮、轴承磨损严重;③由于中问传动轴对轮、弹性接合子 损坏,造成中间轴脱位所致。 (2)处理的方法是:①对于左耙爪输出轴损坏,可拆卸一 边的侧铲板,拉出左耙爪减速器,更换输出轴。②如果是右耙 爪减速内部轴承、齿轮磨损严重,可更换右耙爪减速器。③如 果是中间传动轴对轮、弹性接合子损坏,可更换对轮或弹性接 合子。 5。2右耙爪转、左耙爪不转 主要原因是左耙爪减速机内部齿轮、轴承损坏严重,不能 正常输出扭矩所致。处理的方法是更换左耙爪减速机。 6刮板运输机速度低 (1)液压油的压力不够故障原因及处理的方法同4.1。 (2)液压马达泄漏大或者损坏液压马达泄漏大或内部损 坏,会导致马达功率明显降低,转速慢或者不转,有异常声响。 处理方法是更换新马达。 (3)链条过紧链条过紧会造成马达负荷过大,导致刮板 运输机速度降低。处理的方法是调整链条,使链条松紧度适 宜。 (4)链轮处或溜槽内卡有岩石或浮煤这种情况也会导致 运输及负荷加大,降低刮板运输机运转速度。处理的方法是清 除卡有的岩石或浮煤,保持链轮处及溜槽内畅通。 (5)刮板运输机齿轮、轴承磨损严重这种现象同样会导 致刮板运输机速度降低或不动作。处理方法是更换刮板运输 机减速器。 (6)刮板运输机过负荷运输机过负荷会导致速度降低或 煤矿现代化 不动作。处理的方法是减轻负荷。 2008年第5期 总第86期 伸出状态,致使履带链松驰。处理的方法是更换新的溢流阀。 (2)张紧液压缸密封损坏或者张紧液压缸管路漏液。张紧 7刮板运输机不动作 (1)主要原因:①.马达损坏;②.液压泵故障;③.单联换向阀 液压缸为单作用液压缸,由于密封或管路漏液,伸出的液压缸 在外力的作用下,被迫回缩,导致履带链松驰。处理的方法是 更换张紧液压缸或更换供油管。 泄漏大、损坏;④.刮板运输机减速器内部损坏;⑤.链轮处或溜 槽内卡有岩石、浮煤等异物;⑥.刮板链过长,卡在溜槽内;⑦.刮 (3)张紧弹簧断裂。张紧弹簧不仅使履带具有较强的柔韧 板一端的螺栓脱落,导致刮板机在运输机前端换向处卡住; (2)处理方法:①更换马达;②更换液压泵;③更换单联换向 阀;④更换刮板运输机减速器;.⑤清理链轮处或溜槽内的岩石、 浮煤等异物;⑥调整刮板链,使其松紧度适宜;⑦上紧刮板固定 螺栓。 8履带机构行走不正常 8.1履带部不行走 (1)液压系统压力不够。其原因有:一是液压泵效率降低 或损坏;二是双联换向阀泄漏大或溢流阀调整值小。处理方法: 一是更换液压泵;二是调大溢流阀的压力值或更换双联换向 阀。 (2)履带马达故障。履带马达故障的原因有:一是先导管 堵塞或漏液;二是马达泄漏大或者马达内部故障。处理的方法 是:一是更换新的先导管;-是更换履带液压马达。 (3)液压马达过载,安全阀调整压力低。这种原因也会造 成履带不行走。处理的方法是重新调整过载安全阀,调整值为 20.6MPa。 (4)履带减速器内部驱动断裂或行星机构齿轮、轴承损 坏。判断的方法是拆卸履带马达,判断马达的运转性能,如马 达完好无损,就说明履带减速机内部故障;或者用探棍耳朵检 测,如发现马达运转后,减速机内部有明显的杂音,且声音较 大不均匀,就可断定是履带减速器内部的故障。处理的方法是 更换履带减速器。如果是减速机输入轴(一轴)损坏,最简单的 方法是只更换减速器输入轴。 8.2履带行走不良 (1)液压系统的压力不够。故障原因及方法同8.1.1。 (2)履带液马达泄漏大。处理的方法是更换履带液压马 达。 (3)液压马达过载,安全阀调整压力低,造成履带负荷增 大时,回油量加大,降低履带的运转功率,致使履带运转不正 常。处理的方法是调大过载安全阀,使压力达到适宜值 (20.6MPA)。 (4)履带板内或支重轮中充满砂石并坚硬化。这种现象将 导致履带负荷加大,使履带运转不正常。处理的方法是清除履 带板内或支重轮中的砂石,使履带链运转自如。 (5)履带链过紧。这种现象同样会使履带负荷加大,运转 不正常。处理方法是调整履带链子的张紧度,使履带链张紧度 适宜。 9履带链松、脱轮、断链 履带链松易造成履带断链、脱轮,使掘进机不能正常行 走。造成履带链松的主要原因及处理方法如下: (1)张紧用的溢流阀(单向阀)泄漏大或者损坏。溢流阀的 作用是使履带张紧液压缸始终处于伸出状态,保持履带适宜 的张紧程度。由于溢流阀泄漏大或者损坏,不能使其始终保持 性,对履带行走起到较大的缓冲作用,而且对履带张紧也起到 辅助作用。张紧弹簧断裂,就会使履带松驰,缓冲作用消失,导 致履带不能正常工作。处理的方法是更换张紧弹簧。 (4)八联阀履带张紧联泄漏大或损坏。履带张紧液压缸依 靠八联阀上的张紧联供油,如果张紧联泄漏大或者损坏,便不 能正常地向张紧液压缸供油,使松驰的履带行不到有效张紧。 处理的方法是调换张紧联,或者更换八联阀。 l0液压油温度过高 当液压油温度超过70'12时,掘进机的工作性能会大大降 低,甚至会导致液压系统发生故障。造成液压油温度超限的原 因及处理方法如下: (I)油箱的油量不足。油箱的油量不足,会导致液压油循 环加快,从而导致油温迅速上升。处理方法是把液压油加至规 定的油位。 (2)液压油质量不良。如果液压油内混入水分、固体颗粒 等杂质,使液压油的物理性能、化学性能明显降低,液压适应 性较差,抗磨性能降低,在液压循环过程中温度会很快升高。 处理方法是更换油箱内的液压油。 (3)油冷却器水量不足或内部堵塞。液压油依靠冷却水进 行降温,如果冷却水水量不足或冷却器内部堵塞,都将不能实 现正常的降温。处理的方法是:如果因水的流量不足所致,可 以调大水的流量,开机作业时必须开水;如果因冷却器内部堵 塞所致,可拆卸清理冷却器,或更换新的冷却器。 (4)各溢流阀的调整值过高。各溢流阀的凋整值过高,使 掘进机各液压工作元件克服的负荷较大,功率增加,因而液压 油的温度升高较快。处理的方法是高速各溢流阀,使其压力值 适宜。 (5)马达的质量问题。马达的质量问题会对液压系统造成 重大影响。劣质的液压马达,不仅使液压油循环加快,功率降 低,而且容易导致液压油温度升高,使液压系统运转不正常。 处理的方法是更换质量低劣的马达。 11液压泵运转异常 液压泵运转异常主要表现为有异常声响、发热。 故障原因:①油箱的油量不足;②吸油过滤器堵塞;③液 压泵吸油侧密封不好,进入空气;④安全阀调整值过高;⑤液 压泵内部损坏: 处理方法:①把油箱的油量加足;②打开油箱,清洗过滤 器;③对液压泵吸油侧进行密封紧固,杜绝进气;④调整溢流 阀的整定值,使其压力值适宜;⑤更换损坏的液压泵。 作者简介 毛玉虎,男,1971年生,1992毕业于安徽煤炭工业学校。 多年从事机电技术工作,历任机电技术员、机电队长、机电主 管技术员、机电区长,现任恒源公司综掘区机电区长。 (收稿日期:2008—4—19) ・74・