第4O卷第3期 化工设计通讯 2014年6月 Chemical Engineering Design Communications ‘73’ 往复式压缩机活塞环技改小结 辛双和 (大庆油田化工有限公司甲醇分公司,黑龙江大庆163411) 摘 要:针对ZW-9/30型往复式压缩机活塞环频繁损坏、设备运行周期短的问题,分析其原因,提出 相应的技改措施,保证压缩机的正常运行。 关键词:往复式压缩机;活塞环;导向环;技改 中图分类号:TH457 文献标志码:B 文章编号:1003—6490(2014)03—0073—02 Revamping Summary of the Reciprocating Compressor Piston Rings XIN Shuang—he (The Methanol Branch of Daqing Oilfield Chemical Co.,Ltd.,Daqing Heilongjiang 163411,China) Abstract:For problems of ZW一9/30 reciprocating compressor piston rings frequent damage and the short running cycle of the equipment,analyze the causes,propose appropriate revamping measures tO ensure the compressor normal operation. Key words:reciprocating compressor;piston ring;guide ring;revamp 大庆油田化工有限公司甲醇分公司动力车问 实际上在发挥着导向环的作用,由于该位置所受 空分站2台ZW一9/30型往复式压缩机,在运行 的冲击最大,而活塞环的材质和力学性能远远满 过程中均出现了活塞环磨损快、设备运行周期短 足不了导向环所承受的苛刻环境,因而极易损 的问题。为解决这一问题,我们对压缩机活塞体 坏,进而造成接下来的活塞环的同理损坏,缩短 进行了改造,取得了显著的效果。 了运行周期。 1活塞环损坏原因分析 1.3活塞环与缸套间隙过大 经测量,导向环与缸套之间的间隙过大,已 1.1活塞环设计缺陷 经达到0.9O mm,远远超出0.35~0.45 mm的 三级活塞长度205 mm,在远离活塞杆方向 标准范围,存在径向跳动。 开一19.4 mm宽的导向环槽,此种设计能够在 短时间内满足生产需求,但由此带来的缺陷会逐 2活塞环技改措施 渐显露出来。起初由于磨损较少,能够保持活塞 2.1增加环形导向环槽 与气缸的同轴度;随着时间的推移,磨损加大, 活塞设计不合理,205 mm长的活塞上只在 势必会造成其同轴度的破坏,一旦导向环磨损超 单侧开一窄导向环槽,应将其改为中间宽槽或两 过极限,活塞体与气缸镜面将面临干摩擦的危 侧窄槽。考虑配件和压缩机的具体情况,在活塞 险,导致机件的损坏。 距上端38 mm和距下端20 mm处各开一 1.2导向环起不到全面导向支撑的作用 19.4mm宽、2.6 mm深的环形导向环槽。其结 经检查拆卸下来的活塞环,发现磨损程度与 构如图1,改造前后活塞环照片如图2。 其同导向环的远离程度成类正比上升趋势。靠近 2.2在新增加的导向环槽内安装导向环 导向环侧的活塞环磨损较轻,远离导向环侧的活 其安装参考原导向环安装时的标准和规范。 塞环磨损较重,可见单侧导向环无法起到全面导 该项措施的实施,实现了活塞两端导向环的对称 向支撑的作用。远离导向环一侧的第一道活塞环 分布,保证了活塞在缸体内运行过程中的平衡性 收稿日期:2013—08—16 作者简介:辛双和(1971一),男,河北枣强人,助理工程师,现任大庆油田化工有限公司甲醇分公司动力车间 维修工段长,长期从事机泵等的维修工作。 ・ 74 ・ 化工设计通讯 第4O卷 活塞 (a)改造前 活塞 (b)改造后 图3导向环受力分析示意图 2.3 活塞体表面镀铜处理 活塞表面镀铜处理,然后车削,使活塞与缸套 间隙达到0.12ITIi"fl,从而解决活塞径向跳动问题。 图1环形导向环槽结构示意 3 结 语 以上措施实施后,活塞环使用寿命明显增 长,改造前,平均45 d就需要更换一次;改造 后,压缩机可连续运行6个月以上,且运行平稳。 参考文献: [1]马栖林编著.常用化工设备故障分析及处理[M3.北京: (a)改造前 (b)改造后 机械工业出版社,2007. 图2活塞环照片 [2]余国琮主编.化工机械工程手册[M].北京:化学工业出 版社,2003. (其受力分析如图3),减轻了由于活塞运行不平 衡而造成的活塞环的加速磨损。 (上接第72页) [3]吴玉林,陈庆光,刘树红编著.通风机和压缩机[M].北 京:清华大学出版社,2005. ii+11II◆liij◆川l◆…i+1…◆IIii+11ii◆…◆llii◆i ̄1iii ̄11ii-o.…◆Iiii ̄-iiii◆…I◆iiii◆l 1l◆…f◆…J◆…l◆jjII◆…『◆…j◆川l◆…I ̄'11l◆…l◆…l◆IIlI◆…I◆IjII ̄'l…◆…I◆…l◆…4-…j◆川I ̄1…◆III d◆|1+11I}◆…◆…l◆…l◆iiii◆产氢量的增加,使作为燃料的尾气减少,为 保持系统平衡必须加入天然气(增产氢气量的 由表6可见,产氢量从优化前的16 960I"i"13/h 上升到优化后的18 550 m。/h。因氢气在我部门 没有进行定价,所以不能直接进行经济效益的计 算,但可以通过平时向外部的送氢量(见表7)来 进行诂算。 表7 PSA氢回收装置工艺优化后系统的运行状况 1/3)。天然气价格为0.58元/m ,则增加的燃 气成本为(18 550 1Tl。/h一16 960 m。/h)÷3×0.58 元/m。×24 h/a一7 377元/a。 上述两项合计,综合效益为(27 875元/d一 7 377元/d)×365 d/a一748万元/a。 3结束语 操作系数调整后,PSA氢回收系统运行状况 颇佳,产氢能力有了一定的提高,运行较为稳定, 并降低了系统的能耗,为公司创造了可观的效益。 由外送氢量与甲醇产量的对应关系,据表7 可计算出生产甲醇所需的氢气量为2 500 m。/h× 24 h/a÷(1 802 t/d一1 784 t/d)一3 333.33 ITI。/t。 参考文献: [1]张魁.PSA制气装置运行现状及优化措施[J].天津科技, 2012,39(5):32~34. 产氢量由16 960 ITI。/h上升到18 550 m。/h,则可 多产甲醇(18 550 m。/h一16 960 I"I1。/h)×24 h/a÷ 3 333.33ms/t一11.15 t/d;甲醇价格以2 500元/t [2]夏青,陈常贵主编.化工原理[M].天津:天津大学出版 社,2005. [3]天津大学物理化学教研室编.物理化学(第四版)[M]. 北京:高等教育出版社,2008. 计,则效益为l1.15t/aN 2 500元/t=27875元/d。 [4]天津碱厂.合成氨装置变压吸附提氢工序岗位操作法.