万方数据 环境工程2005年12月第23卷第6期图1双碱法烟气脱硫工艺流程图要计算满足排放要求的最小液气比,必须知道脱硫反应进行的程度,系统是否处于平衡状态等。作为计算的前提,作以下假设:(1)沉淀池面积很大,有足够的反应时间和沉淀时间,因而沉淀池出口处洗涤液的各种离子处于平衡状态。(2)忽略循环过程中水的损失、钠盐的损失、水的蒸发和泄漏及除渣带出的水等项损失。即认为Na+离子总量不变,循环水总量不变。(3)假定洗涤液温度为定值,各平衡常数为常数。(4)忽略烟尘进入洗涤液后对系统反应的影响。(5)洗涤塔中没有沉淀生成。脱硫过程也是一个传质过程,图2为这一过程示意。图中各项的意义为:\烟气侧an、<v‘脱硫剂侧豳2传质过程G——待处理烟气流量m3/h;L——洗涤液流量m3/h;c如——进口洗涤液中的总s浓度kmol/m3;c。。——出口洗涤液中总s浓度kmol/m3;C她——进口烟气的SO:浓度H珂m3;c她.——出口烟气的s0:浓度mg/m3。在脱硫过程中,烟气中的部分sO:气体被脱硫剂吸收,使烟气的sO:气体浓度由进口处的c吼降低为出口处的c。。,而脱硫洗涤液中以各种形态存在的硫物质总量摩尔浓度则由进口的c咖增加到出口的c。。,其增加量来源于吸收的SO:,烟气体积流量万 方数据和洗涤液体积流量在该过程中变化很小,忽略其微小变化量,认为脱硫过程中烟气体积流量和洗涤液流量保持不变。经分析不难看出,在洗涤液中可能含有的离子有:Na+、oH一、H+、ca2+、so;一、so:一、Hsof,但在沉淀池出口,由于经过了再生反应、又添加了钠碱,pH较高,因此HsOf含量非常少,将其忽略,故认为脱硫塔进口洗涤液中含有Na+、oH一、H+、ca2+、so;一、so:一,而脱硫塔出口洗涤液中含有Na+、OH一、H+、ca2+、so;一、s02一、Hsof等,故得出:c。i。=[so;一];。+[so:一];。c。。。=[so;一]。。+[so:一]。。+[Hsof]。。式中[so;一];。——人口so;一浓度kInol,m3;[so:一]蛔——入口s02一浓度kmol/m3;[so;一]。。——出口so;一浓度kmol,m3;[s暖一]。。——出口s暖一浓度k-nol/m3;[HsOf]。。——出口HS0f浓度kmol/m3。根据当地排放标准可计算出满足排放要求的最低脱硫效率刀:刁:%二!鳖×,。。%叩2—飞:■一则w%式中c‰.——允许最高排放浓度mg,m3根据硫物质平衡得到:10—6Cs0^T7G,64=(C。。。一C5in)£则得最小液气比的计算公式为:z=10。6c地∥64(c。一c。。。)(1)式中c鼽决定于处理烟气成分,ci。、C舯m可由脱硫塔和再生固硫沉淀池的化学热力学计算确定,实际生产中也可通过对进出口洗涤液进行成分分析确定,从而可根据该式从理论计算上满足排放要求的最小液气比。3.2根据安全经济运行确定液气比3.1中得到的液气比是从满足脱硫效率要求出发确定的,没有考虑系统及有关设备的适应性,工程实际中还应考虑以下几个方面:(1)液气比z的选择不能超出引风机的出力范围。如果液气比Z太大,则使烟气行程阻力太大,超出引风机的出力范围,易造成炉膛正压。这时可考虑通过适当提高洗涤液pH值来降低液气比。这是因为pH值提高改善了脱硫效果,出口洗涤液的总s浓环境工程2005年12月第23卷第6期47度c。。提高,根据式(1):Z=10“C蚰^.1,64(C。。一C。i。)满足要求的液气比Z减小。但这是以多消耗脱硫剂为代价的。(2)液气比z的选择不能引起风机带水。过大的液气比使烟气湿度增加,引起风机带水,也是安全运行所不充许的。(3)3.1中的计算是基于反应平衡进行的,工程合考虑风机出力,烟气湿度等因素而确定。(4)液气比z、系统运行pH值、脱硫效率叩相互影响,工程实际中在确定液气比时应兼顾其相互作用,协调处理,共同保证理想的脱硫效果和系统的安全经济运行。参考文献、l南京化学工业公司研究院《硫酸工业》编辑部.低浓度二氧化硫烟气脱硫.上海:上海科学技术出版社,1981.5.2实际中,烟气流经脱硫塔的时间有限,可能不能达到完全的反应平衡,所以工程实际中选择液气比时,应在计算值的基础上给予适当放大。4结论(1)双碱法烟气脱硫系统的液气比是一个重要的操作参数,在选择液气比时即要满足排放要求,又要考虑系统的安全经济运行。(2)理论上液气比可按式(1)计算。Z=10—6P.N.切雷夫西诺夫R.A.扬格.大气污染控制设计手册,北京:化学工业出版社,1991.10.3陈莲芳.钙基脱硫剂湿式脱硫化学动力过程研究.山东大学硕士学位论文,2001.4.4刘精今,陈竹新.碱性工业废水在锅炉烟气脱硫除尘中的应用.环境工程,1996。14(2):4.作者通讯处电话E.mmI陈莲芳250061山东大学能源与动力工程学院(0531)8392114(0)cIllf@sdu.edu.cnCso^T)/64(C。。。一C。i。)(3)工程实际中的液气比,应在计算的基础上综(上接第44页)5结论面丽=西=两丽(1)结构简单,制作成本低,初投资与国内常用的普通机械式油烟净化设备相当,为800—1500元/l000静电法去除效率高,易于捕集粒径较小的颗粒,管理方便,需要定期清洗,约每半年清洗一次极板。本项研究的装置在净化简体内油烟与吸收液充分接触而被捕集,且吸收液对净化筒体有自我清洁的作用,因此操作和运行维护简单,不需要人工清洗,降低擦洗油烟机的成本。经实验检测和验证,净化装置还具有以下特点:(1)净化效率在80%以上,最高可达到92%,净化装置本体阻力小于500Pa。满足《饮食业油烟排放标准》(GBl8483.2001)规定的要求。(2)结构简单,净化装置内没有运动部件和过滤装置等部件,设备钢材耗量少,制作工艺简单。(3)净化简体内只有少量的水管和雾化喷头,没有常规设备使用的滤网,运行时本体阻力小。(4)工艺流程简单,喷淋液中的洗涤剂来源广泛,且价格低廉。(5)耗液量少,耗液量是净化装置主要技术经济指标之一。根据资料介绍,在一定范围内液气比越高,净化效率越好,但将增加运行的费用,在试验的基础上,经过优化设计,液气比为0.9~1.1kg/m3时较理想,废水可循环利用。m3烹调油烟废气左右;运行管理方便,不需要对设备进行定期清洗,设备的自清洁功能免去了人工清洗设备的困难,提高了设备的使用效率。(2)设备净化效率高,试验结果显示,设备的油烟净化效率在80%以上,最高可达到92%,对于改善饮食业油烟的排放具有良好的社会效益和环境效益。参考文献1熊鸿斌,刘文清.饮食业油烟净化技术及影响因素.环境工程,2003.2l(4).2茅清希编著.工业通风.上海:同济大学出版社,1998.3闫玉德.GKYJ型复合式高效油烟净化器研究(I).河南科学,2002.20(2).4庞明军,黎定标,孙懋.油烟净化方法及净化机理.南昌水专学报,2003.22(1).5傅启民编.化学工程.北京:中国科学技术大学出版社,1992年.6谭天佑,梁凤珍编.工业通风除尘技术.北京:中国建筑工业出版社,1984.作者通讯处木工程学院电话(020)86361374裴清清510405广州市广园中路248号广州大学土E・m曲drpei@126.com菊醇=面=丽碡孺万方数据