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凉果废水治理工艺的探讨

来源:个人技术集锦
凉果废水治理工艺的探讨

发表时间:2018-10-24T14:21:50.560Z 来源:《防护工程》2018年第13期 作者: 江静杰

[导读] 凉果是指以各种鲜果(坯)为主要原料制作的甘草凉制品,是深受人们喜爱的食品,但是在其加工过程中所产生的废水是高浓度有机废水

江静杰

东莞市常平金胜水务有限公司

摘要:凉果是指以各种鲜果(坯)为主要原料制作的甘草凉制品,是深受人们喜爱的食品,但是在其加工过程中所产生的废水是高浓度有机废水,治理难度大,如果直接排入江河或渗入农田,会严重污染水体和土壤。因此,需要对其进行处理,使其达标排放。关键词:凉果废水;治理工艺;

一、项目概况 1.项目基本情况

本项目位于广东省新兴县,主要从事凉果深加工,设计处理能量为40吨/日,2吨/h,凉果废水水质特点是盐分高(达到5-6%),CODCr高、色度高,BOD5低,废水可生化性能差,不同凉果产生的废水中有机物含量千差万别等,处理难度极大。 2.设计原则

(1)严格进行收集和预处理,控制投资和运行成本,减少占地面积; (2)减少人工操作,实行PLC集中控制。 3.设计依据

(1)《广东省水污染物排放标准》DD44/26-2001第二时段一级排放标准; (2)GBJ54-83《低压配电装置及线路设计规范》; (3)GBJ50034-92《工业企业照明设计标准》; (4)GBJ50055-93《通用用电设备配电规范》; 4.水质特点

二、设计进、出水水质

三、工艺设计 1.工艺选择

该地区凉果废水处理主要采用微电解与生物接触氧化结合的工艺,无法达标排放。本项目最难处理的指标是色度,在废水处理过程中色度会不断变化,因此针对色度指标进行了多种小试,最终确定微电解+芬顿+水解酸化+生化处理+多元催化氧化+生物滤池的工艺,见下图:

四、构筑物设计与设备选型

构筑物采用钢筋混凝土结构分构筑物内部需要进行防腐处理。 1.隔渣集水调节池 停留时间:48小时 规格:7.0×4.0×4.0m 分为四格,定期捞渣

配套设备:提升水泵,ZW25-8-15,H:15米,Q:8m3/h,P:2.2KW, 材 质:SUS304,数量:2台。液位控制器二套,玻璃 转子流量计二个。

2 微电解系统 2.1PH调节池 停留时间:1小时

规格:1.0×1.0×3.0m*1座

附属设备:选用一台PH-350在线控制仪器,选用一台GM240/0.5的计量泵;选用一个PT-1000的加药箱。 2.2微电解池

停留时间:3小时规格:3.0×1.0×3.0m*一座 3 芬顿系统 3.1芬顿投药区 停留时间:1.0小时

规格:1.0×1.0×3.0m*1座

附属设备:选用二台GM240/0.5的计量泵;选用二个PT-2000的加药箱。 3.2 芬顿氧化区 停留时间:3.0小时

规格:3.0×1.0×3.0m*1座

附属设备: 选用KKRØ215的可变微孔曝气器8套。 3.3芬顿混凝区 停留时间:1.0小时

规格:1.0×1.0×3.0m*1座 数量:1座

附属设备:选用二台GM240/0.5的计量泵;选用二个PT-1000的加药箱。 4.初次沉淀池 停留时间:3.0小时

规格:3.0×1.0×3.0m*1座 数量:1座

配套设备:选用Ø50mm的斜管3m2. 5. 水解酸化池 停留时间:4小时

规格:3.0×1.0×3.0m*1座 数量:1座

附属设备:选用一台GD25-15,0.75KW的搅拌泵。 6.中间池

停留时间:1小时

规格:1.0×1.0×3.0m*1座 结构:钢筋混凝土(加盖板)

配套设备:提升水泵,25FP-15,全扬程13米,流量2m3/h,功率0.37KW, 材 质:PP,品牌:正川泵业,数量:2台。液位控制器二套,玻璃转子 流量计二个。 7. UASB池

停留时间:48小时

规格:4.0×4.0×4.5m*1座

附属设备:选用Q235防腐三相分离器一套;选用脉冲布水器一台。 8.A/O系统

停留时间:56小时,A、O池各停留28小时

规格:4.7×3.0×9.0m*4座(在原来水池基础上增加2.5米高) 附属设备:选用二台GD25-15,0.75KW的循环搅拌泵。

选用KKRØ215的可变微孔曝气器112套;选用Ø150×3000mm 的组合填料85立方米;选用一台JFR80,功率4.0KW的罗茨 鼓风机。选用提升水泵,25FP-15,H:13米,Q:2m3/h,P:

0.37KW, 材质:PP,品牌:正川泵业,数量:四台。液位控制器四

套,玻璃转子流量计二个。选用二台GD25-15,0.75KW的循环泵 9.二池沉淀池 停留时间:4.0小时

规格:4.0×1.0×3.0m*1座

配套设备:选用Ø50mm的斜管4m2. 10.多元催化氧化池 停留时间:2小时

规格:2.0×1.0×3.0m*1座

配套设备:选用一台GM240/0.5的计量泵;选用一个PT-1000的加药箱。选用一套臭氧发生系统。

11.曝气生物滤池 停留时间:4小时

规格:4.0×1.0×3.0m*1座

配套设备:选用级配均匀的生物滤料4.5m3。 12.清水池

停留时间:2小时

规格:2.0×1.0×3.0m*1座 13.污泥脱水系统 13.1 污泥浓缩池

规格:2.0×1.0×2.0m*1座

配套设备:压滤机型号:XY800/40 过滤面积:40m2

自动液压保压,功率2.2KW。 污泥泵:QBY-50,气动隔膜泵。 五、运行成本分析

本项目只进行电费和药剂费两项直接成本分析。 1.电费

运行功率:14.34KW/小时,功率因数按0.85计算,单位电价:0.8元/KW,计算每吨水耗电费用为: ¥=14.34×0.85×0.8÷2.0=4.88元/吨水 2.药剂费用

3.合计

单位成本=电费+药剂费

单位成本=4.88+5.9=10.78元/吨,取11元/吨. 六、运行中存在问题及建议

1.项目在调试和试运行阶段出现如下问题:

1.1芬顿工艺处理效果差,投入双氧水后废水水温急剧升高,不利于后续处理工序;

1.2废水有机物含量不稳定,不同产品产生的废水COD差别很到,部分废水COD高达30000mg/L; 1.3物化处理后产渣量大,一次混凝沉淀COD和色度去除效果不佳; 1.4进水盐分过高,直接进入生化池影响生物菌种的培养和生长; 2. 改造实施方案:

2.1将芬顿投药池改为一次混凝反应池,芬顿池后反应池改为一次沉淀池;原一次混凝沉淀改为二次混凝沉淀,处理后出水色度大幅度下降,COD去除率达到40%;

2.2调节池增加搅拌系统,保证水质均匀;

2.3物化预处理后进入中间水池,通过注入其他废水稀释废水中的盐分,保持废水中的盐分不超过3%; 2.4接触氧化池采用城市生活污水厂污泥和投加嗜盐菌进行训化; 3.改造后处理效果

3.1经过改造后,物化系统污泥得到及时处理,之前物化污泥进入生化系统的现象得以解决; 3.2UASB池经过四个月的运行,处理能力迅速提高,产沼气量增多,颗粒污泥形成好;

3.3生化后再次经过混凝沉淀,多元催化处理,曝气生物滤池处理后,出水可稳定达到环保标准。 七、COD与色度各单元去除效率分析

结束语 凉果废水处理难度大,凉果加工企业普遍规模较小,而且管理方式粗放,废水排放量虽小但是处理难度大,在调试过程中需要不断进行工艺调整。UASB反应器调试时间,采用颗粒污泥可加快调试时间。 参考文献: [1] 陈卫东.当前我国果脯蜜饯行业存在的问题与对策.现代食品科技。2016. [2] 陆兆新.果蔬贮藏加工及质量管理技术.中国轻工业出版社,2014. [3] 卢黎莉.锌系复合混凝剂处理印染废水的研究.江西化工.2015. [4] 霍宇凝王静华阳离子型PAM/PAC复合混凝剂对活性染科废水的脱色作用.精细化工.2015.

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