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低压甲醇工艺运行总结

2021-03-16 来源:个人技术集锦
 

氮肥与合成气 第47卷 第4期 2019年4月 

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低压甲醇工艺运行总结

孙彩军ꎬ王秀荣ꎬ万武军

(安徽金禾实业股份有限公司ꎬ安徽滁州 239200)

  摘 要:介绍了低压甲醇工艺流程ꎬ并将投运后的工艺效果进行对比ꎮ结果表明:低压甲醇工艺使压缩机

体CO+CO2转化率高ꎬ节约电耗ꎬ副产蒸汽ꎬ无污染物质排放ꎮ

五段、六段、七段压力均有不同程度的下降ꎬ促进了生产装置的安全稳定运行ꎮ低压甲醇装置运行稳定ꎬ出口气

  关键词:低压甲醇ꎻ能耗ꎻ副产蒸汽

  中图分类号:TQ54     文献标识码:B     文章编号:2096 ̄3548(2019)04 ̄0017 ̄02  安徽金禾实业股份有限公司(简称金禾实业)是一家大型化工企业集团ꎬ位于安徽省滁州市来安县ꎬ主要从事基础化工产品和精细化工产品的生产、研发和销售ꎬ是国家高新技术企业ꎮ金禾实业的产品品种多ꎬ有液氨、甲醇、甲醛、硝酸、硫酸、三聚氰胺、双氧水等基础化工产品ꎻ精细化工产品有安赛蜜、甲基麦芽酚等食品添加剂ꎬ产销量处于国际前列ꎮ金禾实业年产合成氨18万tꎬ

在合成氨产能严重过剩的今天ꎬ市场竞争异常残酷ꎬ企业要生存发展必须努力降低生产成本ꎮ笔者经多方调研、考察、论证ꎬ在合成车间新上低压甲醇技术改造ꎬ采用了南京昊安科技有限公司低压甲醇工艺[1 ̄3]ꎮ

1 低压甲醇工艺流程

低压甲醇工艺流程见图1ꎮ

图1 低压甲醇工艺流程

  经过气体净化系统处理的半水煤气经压缩机5.5MPa的循环气在油水分离器前混合ꎬ形成压力≤5.5MPa、温度约为35℃的入塔气ꎮ混合后的入塔气进入热交换器的管程ꎬ被来自合成塔反应后的出塔气加热到190℃后ꎬ由合成塔顶部进入触媒层[4]ꎬ在≤5.5MPa和190~260℃条件下ꎬCO、CO2与H2反应生成甲醇并放出大量的五段加压至≤5.5MPaꎬ与循环机加压至≤

热ꎮ放出的热大部分由合成塔壳侧的沸腾水带走ꎬ通过控制汽包压力来控制触媒层温度及合成塔出口温度ꎮ从合成塔出来的热反应气进入热交换器的壳程与入塔气逆流换热ꎬ被冷却到90℃左40℃ꎬ进入甲醇分离器分离出粗甲醇ꎮ分离出粗甲醇后温度约为40℃的气体进入洗醇塔和从洗醇塔上部来的脱盐水在填料层逆流接触ꎬ气体中右ꎮ该合成气再经水冷器进一步冷凝ꎬ冷却到≤

作者简介:孙彩军(1982—)ꎬ男ꎬ工程师ꎬ主要从事生产管理工作ꎻsuncaijun@ajhchem.com

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少量的甲醇被吸收ꎬ吸收少量甲醇的淡醇经减压后送往精醇工序ꎬ经过醇洗洗去气体中残余的甲醇后的气体一部分在增开循环机的情况下经过循环机循环使用ꎬ另一部分回到压缩机六段ꎮ

甲醇合成塔管间环隙通过汽包给水不断地打4根汽液上升管连接形成一自然循环锅炉ꎬ副产2.5MPa中压蒸汽ꎬ减压至1.3MPa后送往蒸汽管网ꎮ为保证水质量ꎬ在汽包和合成塔下部均设入锅炉给水ꎮ汽包与合成塔壳侧由2根下水管和

 

氮肥与合成气 第47卷 第4期 2019年4月 

出口气体CO+CO2转化率高ꎻ(2)节约电耗ꎻ

4 经济效益

(3)副产蒸汽ꎻ(4)无污染物质排放ꎮ

4.1 电耗方面

在低压甲醇装置投运后ꎬ压缩机五段出口压力由6.0MPa下降至5.0MPaꎬH12 ̄57/30氢氮气压缩机的电流由120A下降至110A以下ꎬ压缩机动力能耗下降ꎬ吨氨节电约30kW􀅰hꎬ按

有连续和间断排污口ꎮ

2 低压甲醇工艺投运效果分析

从低压甲醇装置投运以来ꎬ装置运行安全平稳ꎬ出口气中CO+CO低压甲醇装置从设计2含量稳定ꎮ、安装、调试、运行ꎬ过程

合理ꎮ

吨氨电耗、蒸汽耗对比分析见表1、表2(2016年9月—12月与2017年9月—12月同期相比)ꎮ

表1 吨氨电耗对比

kW􀅰h9月

10月2016年

12801262112017年

1217

月121211

月1236

9月

101221月111212

月121185月表2 吨氨蒸汽耗对比

9370月

0.10368月2016年

0.11368月

0.12371月

0.9260月

0.102017264月年

0.0.11261月

0.12260

 氨电耗为 由表1、1243表2kW􀅰hꎬ2017可见:2016年年9月9月—12—12月平均吨月平均吨氨电耗为1213kW􀅰hꎬ低压甲醇投运后吨氨电耗较之前下降了30kW􀅰hꎻ2016年9月—12月平均吨氨蒸汽耗为0.37tꎬ2017年9月—12月平均吨氨蒸汽耗为0.26tꎬ低压甲醇投运后吨氨蒸汽耗较之前下降了0.11tꎮ

3 低压甲醇工艺特征

根据生产证实ꎬ低压甲醇工艺是在配置相应的低压甲醇装置和工艺控制装置ꎬ优化生产条件ꎮ低压甲醇工艺具有以下特征:(1)装置运行稳定ꎬ

0.年产6元合/成(kW􀅰h)氨18计算万tꎬ计吨氨成本下降算ꎬ年电耗节18约元费ꎮ按324万元ꎮ

用4.2 蒸汽方面

按照2017年9月—12月和2016年同期相比ꎬ吨氨蒸汽消耗下降0.11tꎬ按每吨蒸汽170元18计算万ꎬt吨计算氨ꎬ成年蒸汽节约费用本下降18.7元336ꎮ万元按年ꎮ

产合成氨5 结语

低压甲醇设备及技术投资合计约900万元ꎬ节约的电耗及蒸汽费用合计约660万元ꎬ一年零三个月时间内可收回全部投资ꎮ

低压甲醇装置投运后ꎬ压缩机五段、六段、七段压力均有不同程度的下降ꎬ促进了生产装置的安全稳定运行ꎮ

实施低压甲醇工艺ꎬ有利于金禾实业合成氨装置产品结构调整ꎬ甲醇产品价格上升幅度较大时ꎬ公司可以及时调整提高甲醇产量ꎬ为公司的利润增长发挥重要作用ꎮ

参考文献

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.合成氨低压联醇系统开车技术总结[J].化肥工

[2] 陈世通行总结ꎬ[J].文德国氮肥技术ꎬ苏庆贺ꎬ2013ꎬ36(5):43 ̄45..焦炉煤气制甲醇联产合成氨运

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ꎬ樊飞.MK ̄121型甲醇催化剂应用总结[J].化肥工

(收稿日期 2019 ̄03 ̄06)

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