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关于选用冲击锤成孔工艺的原因说明

来源:个人技术集锦


关于本工程钻孔灌注桩选用冲击锤

成孔工艺的原因说明

一、试打桩过程分析

1、桩位A128(本桩由设计、勘察、建设、代建、监理、施工几方共同选定试打桩,为尽快确定成孔工艺标准,孔深按入中风化岩1d控制),设计桩径600,原设计桩长:20米,对应地质勘探孔Z38,10.9米处为全风化粉砂岩划分面,25.6米处为强风化粉砂岩划分面,29.4米处为中风化粉砂岩划分面;原始标高-1.69米;施工机械:GP—10型。

7月9日下午15点50分开钻,20点30分孔深15米,累计用时4小时40分;7月10日上午5点继续钻孔至8:00桩机有轻微跳动,孔深为20.5米,进尺缓慢;下午15:00至15:40勘探、设计、甲方、代建、监理共同旁站,钻杆放松,累计40分钟进尺10厘米;从上午8:00至下午17点九个小时,共钻进3米,孔深23.5米,离设计终孔深度还差5.9米。

结论:本桩累计钻孔共用时16小时40分,钻孔深23.5米,根据地质勘查报告分析,仍处于全风化粉砂岩层内,距强风化粉砂岩层面还约有2.1米,距中风化粉砂岩层面还约有5.9米,距设计入岩1倍d还约有6.50米,按照此钻进速度,钻进中风化还需59个小时。实际地质划分情况与地质报告可能存在差异,设计、勘察、建设、代建、监理、施工单位一致意见重新选桩试打,桩位C324;鉴于本桩A128位于东侧坡道处,设计桩长20米,本桩终孔深23.5米,满足设计要求,可以终孔。

2、桩位C324,设计桩径800,设计桩长:25—27米,对应勘探孔Z36,10.9米处

为全风化粉砂岩划分面,25.8米处为强风化粉砂岩划分面,29.6米处为中风化粉砂岩划分面;原始标高-1.47米;施工机械:GP—10型。

7月11日下午13点开钻,到7月13日14:10桩机跳动,孔深为28.35米,取岩样确定为5-2强风化粉砂岩层,进尺缓慢,打到7月13日14:30时孔深 28. 7米,取岩样青灰色岩层,进尺一个小时平均只有0.15米,打到7月14日10:30,孔深为29.56,取岩样确定为5-3中风化粉砂岩层,经设计勘察确认后给予终孔,终孔孔深为29.56米。

结论:钻孔进尺太慢,实际与勘察报告偏差,萧山区建筑协会地质勘查专家邵工认为本工程处于山脚坡下,地质情况比较复杂,地质勘查报告层面划分与实际地质情况有偏差,中风化岩样颜色与勘探不符,应存在两种基岩可能,山脚下应有坡积土存在,最后要求勘察单位补勘两个点进一步分析,同时建设、设计、勘察、监理等单位要求施工上也调整工艺,采用GPS—20型钻机进场试打,确定试打桩位C228;

3、桩位C228,设计桩径800,设计桩长:25—27米,对应勘探孔Z7,8.10米处为全风化粉砂岩划分面,25.7米处为强风化粉砂岩划分面,29.20米处为中风化粉砂岩划分面;原始标高-1.53米;施工机械:GPS—20型。

7月18日下午13:30开始,到7月20日9:00桩机进尺开始缓慢,孔深为24.77米,打到20:40时孔深 27. 77米,取岩样强风化岩样,进尺一个小时平均只有0.43米,从7月21日7:00开始打到19:00时有青灰色岩样已人岩,孔深为28.89,打到7月22日10:00,孔深为29.7米,取岩样确定为5-3中风化粉砂岩层一倍桩径,经设计勘察确认后给予终孔,终孔孔深为29.7米。

结论:本桩累计钻孔共用61小时,钻孔深29.7米,进尺速度太慢。

二、根据地质补勘点情况分析

7月19日勘察单位已完成Z1、Z2两点的施工补勘工作,具体情况如下:

1、补勘点Z1,西北角,在桩位C228南侧1米处,14.0米处为全风化粉砂岩划分面,23.50米处为强风化粉砂岩划分面,29.20米处为中风化粉砂岩划分面,强风化岩样为灰黄色,中风化岩样为灰青色。

2、补勘点Z2,东南侧,在桩位C324北侧1米处,12.0—15.8米处为坡积土层(密实、碎石含量40%粒径1—8cm左右,不易钻进),15.8—24.8米处为全风化粉砂岩(17m—17.1m,19.3m—20.2m处夹强风化基岩共1米左右,灰黄色),24.8—26.8米处为强风化粉砂岩层(取出灰黄色),26.8—28.5米中风化粉砂岩层(取出灰黄色),28.5—29.7米中风化粉砂岩层(取出灰青色)。

鉴于以上补勘情况分析,与原地质勘察报告对比,强风化粉砂岩层增厚,全风化粉砂岩层内夹坡积土和强风化基岩,中风化岩层存在两种岩样,专家邵工及各方认为Z1,Z2两点差异大,不能代表整个岩层分布情况,要求勘察单位继续增加施工补勘点,较为准确详细的反映出本工程的地质分布情况,作为原地质勘察报告的补充。

三、确定选用冲击锤成孔工艺

7月19日下午15点由建设单位组织设计、勘察、代建、监理、施工单位及萧山区建筑协会地质勘察专家邵工参加,关于本项目工程钻孔灌注桩成孔工艺研讨会,从整个试打桩过程及地质补勘情况分析,本工程的地质实际情况比较复杂,按照目前施工机械GP—10型、GPS—20型转盘式钻机成孔,施工成孔时间过长,每台钻机从开钻至砼浇筑完成,

平均每五天一根,根据用电总容量配足钻机也要六到七个月完成本项目桩基工程,因此,针对本工程地质实际情况不适宜选用转盘式成孔机械,为确保本项目桩基工程顺利完成及卫生局相关领导的施工进度要求,最终建设各方及专家形成以下一致意见:

1、确定本项目桩基工程成孔工艺采用冲击锤成孔工艺;

2、要求勘察单位继续增加补勘点,补勘报告能真实详细反映出本工程的地质情况,作为冲锤成孔进一步技术参数调整依据。

3、补勘报告未出前冲击锤确定终孔标准:满足设计桩长与入青灰色岩样1d基本吻合;

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