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济钢低压配电系统防晃电技术措施

来源:个人技术集锦
第32卷第3期 2010年6月 址 L lu —址j屯 L 山 东 冶 金 Shandong Metallurgy Vo1.32 No.3 June 2010 —{经验交流} 啼]咔1咔竹1中1中1卞1中1 济钢低压配电系统防晃电技术措施 徐蕾 ,李勇 ,刁红敏 (1济钢集团有限公司,山东济南250101;2山东省冶金科学研究院,山东济南250014) 摘要:为防止因晃电引起的停电事故,在内环水泵上用防晃电rs4oo ̄d接触器、滤前2#泵上用Fs—MDⅡ型延时模块进行 了2次加装实验,效果良好。通过实际应用,所有加装防晃电接触器模块,均可有效避免系统晃电,从而缩小事故范围,提高 了配电系统安全运行可靠性。 关键词:低压配电系统;晃电;接触器;延时模块 中图分类号:TM642 ̄.2 文献标识码:B 文章编号:1004—4620(2010)03—0085一Ol 1问题的提出 对于连续生产的冶金企业,通风、供水设备的突然停 钮接触器正常吸合,按下停止按钮后接触器未分断(因按 下停止按钮时间小于0.5、1 S,接触器则不分断,继续保持 机,轻则影响生产,重则造成设备和人员的伤害事故,所 以即使是突然短时间的停机也会给钢铁企业安全生产造 成较大的危害。济钢的重要设备目前都是采用双机双电 接通运行)。③按正常起动操作程序,按下起动按钮电动 机能正常起动运行,按下停止按钮时间大于O.5、1 S后,接 触器则分断。试验结果:通过以上试验证明,防晃电FS型 源配置,其控制保护等辅助设备也都是采用相互独立的 双系统,因此,已基本杜绝了长时间的停机事故。但是短 接触器具有防“晃电”的作用。 2)方案2:一次回路不改动,在二次回路加延时模 时间的停机事故出现频率较高,究其原因,绝大部分是由 于供电系统晃电,引起装置的低电压保护动作跳闸或各 分支回路的低压交流接触器释放,从而造成大面积的停电。 块。Fs—MDⅡ型延时模块是为企业解决晃电不停机而 专门研制的,可在发生晃电时,使接触器按设定的时间延 时脱扣。当模块在工作过程中出现故障时,延时系统会 自动退出,接触器延时和节能功能失去,但不影响连续生 产。此时蜂鸣器长响,安排时间更换。延时时间在0-3~ 6.6 S内可调(0.3 s为一个级差)。在济钢动力厂滤前2 泵 上用FS—MDⅡ型延时模块做防晃电试验,此电动机为直 2解决方案 解决连续生产作业线供电系统发生的瞬间欠压、晃 电导致接触器大面积脱扣问题,既能保证重要生产线的 连续生产,又能减少非正常生产导致的经济损失。为此, 经过分析,提出了选用防晃电型交流接触器及在现有接 触器上加装延时模块的方案,并进行防晃电试验。 1)方案1:接触器线圈交流吸合直流保持。原理:Fs 系列防晃电交流接触器用于交流50Hz、60Hz,额定工作 接起动方式,电机功率37 kW。原接触器为西门子接触 器,直接加防晃电延时模块来起到防“晃电”的作用。 试验步骤:①一次回路不改动,把Fs—MDⅡ型延时 模块接入控制回路中,防晃电延时时间设定为1.5 S。② 电压至1 140 V,接通和分断电路,用于连续性生产作业线 按正常操作程序,按下起动按钮电动机正常起动运行,按 下停止按钮后电动机没停车(因按下停止按钮时间<1.5 因雷击、短路等引起供电系统发生的瞬间失压、失电保持 接触器不脱扣。而操作接通、分断与常规接触器完全相 S,接触器则不分断,继续保持接通运行)。③按正常起动 操作程序,按下起动按钮电动机正常起动运行,按下停止 按钮时间>1.5 S后,接触器则分断,电动机停止运行。④ 同。当事故停电超过定时限时间时,接触器脱扣,达到躲 过晃电保持连续生产不停机的目的。济钢动力厂内环水 泵上用防晃电FS400型接触器做防晃电试验,此电动机为 再把延时模块的防晃电延时时间设定为4.5 S。⑤按正常 操作程序,按下起动按钮电动机正常起动运行,按下停止 按钮后电动机没停车(因按下停止按钮时间<4.5 s,接触 直接起动方式,电机功率132 kW,电压380 V。控制回路 原接触器为施耐德LC1~D410M5C型,该接触器线圈吸 合后通过内部电路实现直流保持,接触器线圈X-.作原理 不适合加装延时模块解决防晃电问题,因此,用防晃电 FS400型接触器替换原接触器的方案进行试验(此接触器 器则不分断,继续保持接通运行)。⑥按正常起动操作程 序,按下起动按钮电动机正常起动运行,按下停止按钮时 间>4.5 S后,接触器则分断,电动机停止运行。试验结果: 带有0.5、1 S的延时控制器),此方案是靠分断二次回路来 模拟“晃电”的。 通过以上试验证明用防晃电延时模块可解决“晃电”问题。 3实施效果 根据试验效果,济钢在能动厂、一炼钢厂、一炼铁厂、 试验步骤:①把防晃电FS400型接触器(此接触器带 有延时O.5、1 s的延时控制器)安装在原施耐德接触器 LC1-D410M5C型的位置上,更换铜排、电缆、增加安装 板,二次回路做相应的改造,至现场操作箱重敷1根 烧结厂545个重要风机、水泵、油泵等主回路中,分别采用 上述2种改造方案,其中加延时模块的有416个回路,加 延时型接触器的有129个回路,实施后效果显著。该项目 的实施完成,不仅每年为济钢减少千万元的经济损失,带 来显著的经济效益,减少了配电系统由于晃电造成停电 KVv一4×1.5 n,lnl2电缆。②按正常操作程序,按下起动按 收稿日期:2010--03—16 作者简介:徐蕾,女,1971年生,2006年毕业于北京科技大学控制工 程专业。现为济钢装备部高级工程师,从事电气设备管理工作。 停机事故范围的扩大,从而保证了供水、油泵、煤气系统 正常运行。 85 

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