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振动沉管灌注桩常见质量问题分析

2021-09-06 来源:个人技术集锦
维普资讯 http://www.cqvip.com ‘岩土工程界 第5卷第6期 …… .一-…‘一 …‘一 …●一 一‘一……一…一………………-,一‘ 一……‘ 一…… ,一……_.- …‘一 一‘●一 …‘~ ii=j面i 振动沉管灌注桩常见质量问题分析 王 军 (1.齐齐哈尔市克山造价事务所摘要经晓丽 王 洁 2.齐齐哈尔市齐翔集团混凝土制品公司) 单桩垂直静荷载试验后开挖桩身全面检测,找出了产生振动沉管灌注桩质量问题的原因。 断桩 承载力 关键词 振动沉管灌注桩l 施工前振动沉管灌注桩应考虑的问题 1.1复打后的桩身直径 后下放桩管,这样操作不安全。有鉴于此沉管灌注 桩的施工宜尽量采用不同形式的预制桩尖。 复打不仅可以增大桩身直径,还可以将第一次 灌注的混凝土挤入周围土层中使桩侧阻力增加。根 据规范规定,振动沉管灌注桩的直径可用桩管外径 代替,复打前在复打段内所灌注的混凝土体积为 L/4 ̄d ,经过一次复打增灌的混凝土体积仍为 , 则两次的总体积为2V,即,J/41T d =2 X L/4 ̄d ,所 =1.3振动沉管灌注桩成桩质量控制 振动沉管灌注桩的施工应注意以下几个问题: (1)在工业区或用电高峰时,往往由于电压不 足,使振动锤的激振力达不到额定标准,导致贯入能 力大大降低。若桩机工作状态不良,各部件?肖耗的 能量较大,观察到的贯入度就不能反映正常情况,从 而影响桩的实际承载能力。 (2)必须严格控制最后两分钟的贯入速度。测 以d.= d。但多年来的工程实践证明,复打后的 桩径均达不到理论计算值。体积桩管外径为 426mm,桩头直径为450 mm,一次复打后桩径一般 为560 mm。桩管外径为325 mm,桩尖直径为 370 mm,一次复打后的桩径仅达430 mm左右。其 原因是复打时,桩头虽可将混凝土向四周挤开,但土 体具有一定的弹性,当沉管向上拔起时,管内混凝土 自重的水平分力小于周围土层的回弹力,因而原来 被挤开的土体积将减少。笔者认为振动沉管灌注桩 复打后桩径采用桩管内径的 倍比较接近实际情况。 1.2振动沉管灌注桩采用的桩尖 沉管灌注桩采用的桩尖有活瓣桩尖和预制桩 尖。采用活瓣桩尖时易产生下述问题:①沉管振动 下沉过程中,活瓣易被振开,桩尖外的土可通过瓣与 定贯入速度时,应使配重及电源电压保持正常。由 于不可预知准确桩长,所以无法确定最后两分钟从 何时开始。故需由桩机操作人员和观察人员共同配 合,以桩机前部抬起控制为佳。 2 工程实例 某楼采用振动沉管灌注桩、活瓣桩尖,桩管外径 325 mm,分单打、复打两种工艺施工。桩身混凝土 强度等级为C 20。单桩静载试验装置采用压重台 反力法,加荷方法按现行规范标准进行。试压前检 测桩身混凝土强度,结果满足设计要求。试验桩为 8根(单打、复打各4根)。由于桩身施工质量的原 因,仅有1根桩做到地基破坏,其余7根桩都是加荷 至不同级别时,因桩身断裂结束试验。桩身破坏时 的荷载值及相应沉降量见表1。 为了解桩身破坏原因,决定对这批试验桩进行 表I 基桩破坏荷载及相应沉降量 瓣之间的缝隙进入沉管内,使浇灌的混凝土桩下端 与密实的地基土之间出现一个虚土层,形成“吊脚 桩”,至使桩端阻力降低。另外,桩管上拔时,由于 受周围土压力的作用,活瓣有时不易张开,影响管内 混凝土的顺利排出,从而导致桩身缩径。②活瓣桩 尖的外径一般比桩管外径大60~80 mm,个别施工 单位的甚至大1oo mm左右。桩管下沉时,桩尖在 土层中挤开较大的空间;桩尖过去后,桩管外侧与周 围的土体之间形成一个环形间隙,受桩管振动力和 土压力的作用,土体很快充填了间隙,随着桩管的上 拔,可将桩周土向上带出,这既降低桩对周围土体的 挤密效果,也降低了桩侧摩阻力。③采用活瓣桩尖 施工时,需人工或套上皮套将活瓣合拢对准桩位,然 [收稿日期]20o2—03—15 基桩堕坯煎堡煎彗垦 隆量篮 奎堡煎麴垦 隆量施工 破坏 编号P/kN S/mm P/kN S/mm 方法 形式 25 维普资讯 http://www.cqvip.com ENGINEERING FIELD…………………………………… ………………VOL.5……No.-6 开挖检查。由于地下水位的原因,仅挖了3.0 m深 便停止挖掘。从开挖情况分析,已暴露的桩身基本 能反映桩身全貌,随即对桩身形态、桩径变化、裂缝 位置、长度、开展方向和桩身配筋等进行检测。 2.1桩型和桩径 单打工艺施工的桩,桩径沿桩身变化不大。桩 身表面大部分灰浆饱满,混凝土密实,但在桩身断裂 处出现缩径。混凝土内有泥砂,石子外露。受桩尖 三角形活瓣的影响,桩形近于圆与方形之间。有3 根单桩,在每根桩桩身的4个不同位置测量了桩身 渗入硬土层中被挤开的裂缝后,又将硬土层软化,降 低了硬土的抗剪强度和摩阻力,以致失去桩的部分 支承能力,满足不了设计要求,同时使桩身产生了夹 泥,沉渣等现象。 (2)土层含水率及超静水孔隙压力对桩的影 响。沉管时势必扰动了土体结构,在土体内部产生 挤压应力,使存在于土体中的孔隙水压力升高。特 别是对于一些含水率相当高的土层,如粉质粘土、粘 土、淤泥、淤泥质土等土层,持力层以上地下水或上 层处于滞水层饱和状态或非饱和状态,当受沉管挤 的周长,换算成圆桩直径分别为:d =355 mm; d j =334 mm;d平均=347 mm。实际混凝土灌人量 均大于设计值,混凝土充盈系数在1.40左右。 用复打工艺施工的桩,桩径随土层的变化而变 化:桩侧土较密实时桩径小一些,反之,则大一些。 淤泥质粘土层内桩身局部增大成磨菇状,外缘直径 可达1.0 m以上,消耗了大量混凝土。而在接近桩 尖1.0 m左右的位置常因土层较密实,二次复打不 能到位。桩径沿桩身变化幅度较大。桩身表面粗 糙,灰浆不饱满,石子大部分外露,嵌入泥土中,最深 处可达30~50 mm,桩身断裂处有不同程度的缩径。 对其中3根复打桩分别沿桩身不同位置测出4个周 长数据,共测l2个,换算成圆桩直径分别为:d 。 = 541 mm;d =342 mm;d平均=403 mm。实测结果计 算远远超过按设计桩径计算的混凝土用量,充盈系 数都在1.98左右,混凝土用量明显增大。 2.2裂缝和缩颈 经检查,桩身断裂一般发生在距桩头l~2 m的 位置,裂缝由上向下斜向开展,长度在500~600 mm 之间。由于加荷时桩身突然断裂,裂缝宽度十分明 显,裂缝展开范围内的桩身都存在不同程度的缩颈, 缝内有泥土,灰浆不饱满,混凝土密实度不够,最严 重的一根复打桩桩身几乎断裂,承载力极低。 2.3桩身配筋 由于钢筋笼吊放位置不准,长度不够,数量不 足,且存在钢筋笼下沉或上浮的现象,甚至一些钢筋 笼只插入桩身很短一部分便斜刺人桩侧土中,使钢 筋笼在桩内起不到作用,在竖向荷载作用下稍有偏 心,便会导致桩身受拉,造成桩身断裂。 3 振动沉管灌注桩产生质量问题的原因 (1)工程地质条件复杂,存在硬壳层和软硬夹 层土。在这种地质条件下沉管,套管在激振或静压 作用下强行穿透硬土层,必然将硬土挤出辐射状裂 缝。饱和杂填土、粘土或其他敏感性粘土被扰动后, 形成泥浆,随管壁带下去造成拖带现象,在硬土层的 孔壁上进行涂抹,形成一个光滑的润滑层。而泥水 26 压时,孔隙水压力骤然猛增,将土层隆起,形成上托 力,甚至可能将桩身托起,形成悬空现象。一但孔隙 水压力消除,上部荷载加上去以后,即出现大幅度沉 降,影响桩的部分承载力。另外,当混凝土灌注完毕 拔出套管后,孔隙水压力超过桩身混凝土自重压力, 此时桩身混凝土强度很低,桩身受挤压就会出现缩 颈现象。缩颈程度与土层含水率密切相关。通过现 场大量调查表明,对粉质粘土层来说,其含水率在 20%以下时,对缩颈没有明显影响;含水率超过 40%时就会出现桩缩颈,且含水率越大,出现的缩颈 也就越多,这时桩身产生的夹泥,沉渣现象较严重。 (3)桩身混凝土处于地下水两种不同的状态, 桩身上部处于饱和静水中,下部浸在流动水中,桩身 上下两段混凝土养护条件不同,其凝固速度与收缩 率也不同,从而在上下两段临界部分造成缩颈,严重 时可能造成断桩。若赶上冬季施工,即使采取冬季 防护措施,由于受冻胀应力的影响,也很可能在临界 部分造成缩颈或断桩。 (4)沉管时对邻近桩的挤压影响。在土中强行 沉管时,管身将土体向四面挤开,必然会产生水平挤 压力,并通过土层向四面传播,传播强度随土的压缩 模量、抗剪强度等特性而异。这与打桩顺序、桩径、 桩距有关。桩距过小,施工时受临桩挤压造成缩颈。 (5)混凝土在浇注过程中,拔管速度过快,混凝 土的充盈系数得不到保证,在桩管内形成真空吸力, 对混凝土桩头产生拉力,也可能造成桩身缩颈。 (6)桩身混凝土坍落度较小、和易性较差,桩机 拔管对混凝土产生较大的摩擦力,局部桩身缩颈。 (7)桩身混凝土中粗骨料粒径偏大,引起混凝 土离析,出现断层和缩径、卡管、混凝土流通不畅。 (8)钢筋笼下放必须自然、顺利,禁止施加外 力,如上人踩压、冲撞及用钢管插捣等。钢筋笼下沉 主要是钢筋笼预留长度不够或桩身混凝土坍落度过 大;而钢筋笼上浮主要是钢筋笼箍筋间距过密或桩 混凝土坍落度过小。 第一作者通讯地址:齐齐哈尔市龙沙区民航路齐富便道145 —1号 李秋启转 邮编:161005 

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