第11期 2014年11月 中国氯碱 China Chlor—Alkali No.11 Nov.,20 14 浅层砂过滤器在 工业循环水使用中的优化改造 郭瑞卿,张向锋 (河南永银化工实业有限公司,河南舞阳462400) 摘 要:对浅层砂过滤器在循环水旁滤系统运行中存在的问题进行了分析;着重介绍了对其进行的优 化改造。经过优化改造,解决了原有设备存在的问题,提高了运行效果,减少了一次水的使用量及反冲 洗水的排放量。 关键词:循环水;浅层砂过滤器;改造;节能减排 中图分类号:TQ085 文献标识码:B 文章编号:1009—1785(2014)11-0034-02 Optimized in industrial circulating water use in the shallowsand ilfter GUORui—qing,ZHANGXiang-feng (Henan Yongyin Chemical Industry Co.,Ltd.,Wuyang 462400,China) Abstract:The shallow sand filter in circulating water filter system operation problems are analyzed, discussed and introduced the optimization;the alteration of.After optimization,the original equipment problems,improve operational eficiency,reduce the use amount of the ffirst water and discharge amount of backwash water. Key words:circulating water;shallow sand filter;transf0lrmati0n;energy-saving emission reduction 浅层砂过滤器以占地面积小、自动化控制程度 (3)空气辅助反冲洗模式。AMIDA浅层砂过滤器的 反洗方式为外源水力反冲洗模式,即从设备系统外 部接入清洁水源作为反冲洗水源。外源反冲洗过程 如下:待过滤水由进水总管通过进水三通阀进入每 个过滤单元过滤.过滤的出水经过出水三通阀汇总 到出水总管实现过滤,随着过滤的进行,当进出水压 高、维护检修方便、运行过程中反洗耗水量小等优 点,近几年工业在循环水旁滤系统中得到了广泛应 用。河南永银化工实业有限公司循环水场设计处理 能力16 000 m3/h,旁滤系统设计过滤量为600 m3/h, 出水浊度≤3NTU,采用AMIDA自动反洗浅层砂过 滤器一套,每个过滤单元48英寸,共计12个,采用 6x2并联模式。在运行期间为减少一次反洗水用量、 差或时间达到设定值时,PLC过滤系统进入反冲洗 状态,控制系统首先发出信号给第一个单元对应的 进出水三通阀,使两阀门改变方向,进水三通阀截断 进水导通排污.出水三通阀截断出水导通外源水,反 冲洗水由外源水管高速反冲洗第一过滤单元。 根据该公司循环水系统水质及运行工况,AMIDA 浅层砂过滤器在运行中24 h反洗1次,反洗1次历 时约90~150 S.平均每小时反洗排水约为4.8 m ,1年 大约需消耗一次水4.8x24x308=35 481.6(m )。为节 解决过滤效果不理想、反洗时跑砂等现象,对其进行 优化改造。 1存在的问题及改造措施 1.1 反冲洗水源的优化改造 自动反洗过滤器过滤系统反冲洗模式一般有 3种:(1)过滤液液压反冲洗模式(简称内源反洗模 式);(2)外源水力反冲洗模式(简称外源反洗模式); [作者简介】郭瑞卿(1985一),男,汉族,河南唐河,大专,助理工程师,河南永银化工实业有限公司动力分厂技术员。 第l1期 郭瑞卿,等:浅层砂过滤器在工业循环水使用中的优化改造 35 约一次水用量,将反洗水源从一次水管道上改为从 循环水供水管道上接人,由于循环水经砂滤器过滤 后,浊度小于3NTU,且供水压力在0.3加_45 MPa,能够 满足砂滤器反洗过程中对反洗压力及反洗水质的要 中调节反洗水总管蝶阀,降低进入砂滤器的反洗水 压力,使之达到0.1 MPa以下。但是,由于水力三通 阀驱动水源与砂滤器反洗水源均在反洗水总管蝶阀 前端管道上,当调节阀门开度后,蝶阀前端反洗水管 求,用循环水替代一次水,每年可降低一次水消耗约 35 481.6 m 。 道压力低于水力三通阀的最低驱动压力,造成反洗 时水力三通阀打开不彻底,砂滤器不能进行充分反 2.2过滤滤料存在的问题及改造 洗,使反洗频次达到平均6 h进行1次,增大了反洗 浅层砂过滤器是一种传统的常见的过滤技术, 过滤介质就是一定粒径的砂子。堆积一定的厚度,待 过滤的水流过砂层,杂质被拦截在砂层表面或者不 同深度处,干净的水从砂层的另一侧流出。过滤精度 主要取决于砂子粒径大小,砂子粒径合适才能保证 滤层具有一定的颗粒级配和孔隙率,进而才能使过 滤系统稳定运行,确保出水水质达到设计要求。若滤 层砂子粒径较大,会导致滤层含污能力减小,不能较 好地拦截循环水中颗粒较小的悬浮物,从而影响出 水水质;若滤层砂子粒径过小将降低过滤速度,增大 过滤过程中的水头损失,影响过滤出水量.由于压差 的频繁升高还将增加反冲洗的频次.造成水资源的 浪费。 该公司选用的AMIDA浅层砂过滤器设计装填 滤料粒径为0.4~0.6 mm.但是在运行初期出现砂滤 器长时间不反洗,进出过滤器的循环水浊度无明显 变化等问题,经测定进出水浊度偏差仅为1.2NTU。 打开砂滤器人孔盖观察,滤层表面截留污物量较少, 对滤料粒径测量后发现。砂滤器内装填的砂子粒径 为1.0~2.0 mm,超出了设计装填的粒径范围。因此造 成砂子之间过滤孑L隙过大,不能有效的截留循环水 中粒径较小的悬浮物,从而造成过滤压差偏低,达不 到设定的反洗压差值,进而出现过滤效果不佳的现 象。针对此现象对该过滤器更换了滤料,更换的滤料 粒径为0.4~0.6 mm。更换后,经运行观察,进出过滤 器循环水的浊度差达到3NTU,出水水质较以往明 显有所提高.且反洗能够正常进行。 2.3水力三通阀驱动水源接入点的优化改造 浅层砂过滤器运行过程中.过滤与反洗过程主 要依靠设备上的三通阀进行切换,反洗水采用循环 水供水,反洗水管道连接在循环水供水管道上,压力 在0.3~0.45 MPa。过滤器的三通阀是靠水力驱动进 行控制的,驱动水压要求在0.25 MPa以上;而反洗 过程中对反洗水的压力要求在0.1 MPa以下,以防 止反洗水压力过高。造成反洗时滤料流失。循环水系 统供水管道压力在O.3 0.45 MPa,为避免浅层砂过 滤器在反洗过程中出现滤料流失现象,在操作过程 耗水量,见图l。 接水力三通阀 j_ 互 各单元 —j 反洗水管道 }l l 豢 薯奎 给水管道 图1 改造前水力三通阀驱动水源管位置 为解决砂滤器在反洗过程中因水力三通阀驱动 水源压力过低反洗时阀门打开不彻底或反洗水压力 过高反洗强度大造成滤料流失的问题,对水力三通 阀驱动水源接点位置进行了变更。即把水力三通阀 驱动水源管的水源点接在反洗水源控制蝶阀后端。 该位置变更后调节反洗水总管蝶阀开度,使阀前压 力保持在0.1 MPa以下.阀后压力保持在0.25 MPa 以上.不仅保证了浅层砂过滤器在反洗时不因反洗 水压力大造成反洗强度高,出现滤料流失现象,而且 也保证了水力驱动三通阀驱动压力在正常范围内. 解决了反冲洗水压和水力三通阀驱动水压之间的 矛盾,使滤料得到彻底反洗,反洗频次由原来的平 均6 h/次增加到24 h/次,降低了反洗耗水量。浅层 砂过滤器平均每小时反洗水量约为4.8 m,,经过改 造每天可减少反洗水排放量约(4.8x24/6—4.8x1): 14.4(m。),同时,还减少了因滤料流失而增加滤料的 补充量 接水力三通阀—————_ . .鬻 L 銮 图2改造后水力三通阀驱动水源管位置 3结论 经运行实践表明,通过对循环水旁滤系统 AMIDA浅层砂过滤器反冲洗水源的改造、滤料粒径 的更换及水力三通阀控制水源点位置的变更,提高 了过滤系统运行的稳定性,确保了循环水水质,并且 收到了较好的节能减排效果。 收稿日期:2014—03一】7